经过近20天的精心运行调整,
安庆石化热电部主动作为攻克难题,消除了严重影响主力5号
锅炉安全运行的结渣、掉渣隐患,保证了
锅炉运行方式的稳定,为
安庆石化“百日攻坚创效”提供了坚实的基础。
5号炉为热电部主力
锅炉,承担着
安庆石化装置运行大半的供热供电任务。特别是该部3号汽轮机组正处于延寿改造阶段,确保5号炉稳定运行是该部安全生产的重中之重。此前,5号炉在运行中出现了
锅炉结渣、掉渣情况,频繁时一天出现6次掉渣,严重威胁5号炉运行安全。
因疫情影响,相关调试专家无法第一时间到场指导调试。为此,热电部充分发挥主观能动性,成立5号炉掉渣调试小组,由部领导挂帅,调试组分别从
锅炉结渣环境和灰渣特性出发,查找原因,分析对策,开展调试。根据5号炉运行工况,该部梳理了6个引起结渣的方向,分别从入炉煤灰熔点、
锅炉负荷率、
锅炉运行氧量、空气分级程度、炉膛温度分布、干气掺烧量等几个方面进行排查。
低氮燃烧改造后的
锅炉,低氮燃烧效果与火焰中心位置平衡一直是一个难题,两者此消彼长,对
锅炉运行影响都非常大,调整难度更大。调试组理清思路,每天现场碰头,讨论后确定每日调整步骤,并针对
锅炉各运行参数变化做出完善措施。经过长期摸索,对5号炉三层燃尽风开度、6层二次风的分配、16根一次风管运行匹配的调整,适度降低了炉膛火焰中心,稳定了
锅炉运行氧量,降低炉膛局部高温。相同负荷下,
锅炉炉膛屏过出口温度由970℃下降至900℃以下,炉膛火焰中心温度由1610℃下降至1550℃左右。
经过仔细分析入厂煤试验数据,针对大平煤的灰熔点T2温度为1390℃,比
锅炉设计煤种要求温度1450℃低了60℃的情况,调试小组立即汇报公司管理部门,采取对应措施,及时更换成高灰熔点煤种。
多重措施的共同实施,一方面消除了入炉煤的影响,另一方面改善了5号炉的主燃烧区域还原性气氛,降低了
锅炉主燃区温度,5号炉结渣情况基本受控,至5月27日,5号炉已连续5天未出现掉渣现象,保证了向公司供热供电的安全稳定。