“控制好机械密封运行状态,就相当于卡住转机设备的咽喉。不滴漏,不超温,不磨损,就能大幅延长设备运行周期。”5月29日,
吉林石化转机
检修技能专家孔德臣,在第二丙烯腈空气压缩机
检修技术报告上这样形容密封的重要性。
年初以来,
吉林石化针对转机设备机械密封工作效能低、运行环境差、
检修周期短、配件消耗费的问题,开展了机械密封长周期运行技术攻关活动。彻底解决机封的“低差短费”问题,优化设备运行质量,节约设备配件购置费,降低生产能耗,提升装置生产效率和创效能力。
联合芳烃装置成品苯离心泵机械密封使用寿命短,
检修频次高,并存在造成环境污染的风险。孔德臣技术攻关组提出了变更密封结构,由串极密封变为双端面密封,加装独立冲洗系统,优化密封运行环境的技改方案。实施后,密封运行效能大幅提升,经技术测算,使用寿命可由原来不足3个月提高到1年以上,每年可节约
检修费用70万元。
在本次专项技术攻关行动中,
吉林石化机动设备部门牵头,发动一线员工对设备运行情况调研摸排。采集大量密封工作数据,掌握设备运行状况,准确筛查密封易泄漏、变形、磨损的设备近1000台套。对标工艺生产和运行环境两方面技术标准,紧扣长周期安全运行这个主线,通过更换密封类型、调整配件结构、优化运行环境的方式,消除设备运行问题,延长密封使用周期。
为了把此次技术攻关落到实处,发挥实效,
吉林石化组建了由技能专家牵头的技术攻关组,一方面从探索最佳密封形式入手,提升设备运行效能。另一方面从优化密封工作环境入手,延长配件使用周期。Ш催化裂化装置油浆外甩泵,油浆中催化剂颗粒对机械密封磨损,密封寿命短,改成软填料密封,大幅提升密封工作性能,年节约费用3万元;加氢裂化装置液力透平泵原有的辅助密封采用自冲洗,因介质温度高,在密封腔内易分离出空气,密封磨损炸裂。加装冷却罐自冲洗后,运行周期延长6个月以上,年节省费用4万元;柴油加氢酸液循环泵,密封经常腐蚀泄漏,变更耐腐蚀材质,更改密封辅助冷却介质,运行周期延长6个月,年可节约费用40余万元。
优化转机密封运行效能,节约设备
检修费用,在深入推进提质增效专项行动中,
吉林石化全面激活员工队伍技术能量,有效开展机械密封长周期运行技术攻关,为装置稳定运行提供了技术支撑,确保了安全生产、连续创效。