由于地层处于高含水阶段,原本分开的油水在诸多因素作用下,相互融合形成较为稳定乳浊液的过程即乳化。
西北油田采油三厂采油管理二区,今年有
乳化井60口需要治理。如何提升
乳化井管理,成了该区技术组一门心思考虑的问题。近日,通过创新思维,他们让
乳化井重新焕发活力,截至目前TP264井已稳定生产20天,日产油35t,成为该区在“百日攻坚创效”活动中的一个明星井。
5月初,TP264井因原油乳化导致管线堵塞,频繁扫线效果不理想,既额外增加泵车水车费用,又影响了生产时效。
“要想解决问题,就得从源头思考。这个井为什么乳化这么严重?我们试着从原油乳化机理开始分析,或许能找到答案。”生产运行中心副主任张川提议。由于TP264井是注水替油井,开井初期压力较高自喷生产,原油流动经过筛管、螺旋式气锚等一系列复杂的机抽管柱组合,剪切强度增加,更容易乳化增稠,粘度最高达到了35000mPa.s。所以通过分析研判,制定了套采的生产模式。说是让原油不通过油管、抽油杆等复杂环节,直接通过油套环空采油,让原油在更大的空间顺畅地流动,减少乳化。
5月21日,该井2.5mm油嘴套采生产至今,压力平稳,再也没有发生堵塞管线的异常情况,截至目前累计增油700余吨,为采油三厂
乳化井管理提供了新的方向。
同时,采油管理二区围绕“
乳化井管理提升”主题,按照“评价异常、重视日常、设备升级、技术创新”四位一体工作思路,抓住乳化主要矛盾,一井一策分析乳化主要原因,做好乳化预防管理,针对性的提升
乳化井管理水平,提高
乳化井生产时效,截至目前已累计调整优化43井次,累计优化破乳剂1.3万升,节约费用11万元。