4月14日,
齐鲁石化公司重点优化增效施工项目——
齐鲁石化烯烃厂
碳八资源优化完成尾工,转入开工。4月15零时开始充液投料,晚上22时,生产流程全部打通产出产品,比计划提前5天实现开车。
芳烃装置
碳八资源优化技术改造项目,主要是通过实施新建二甲苯再蒸馏塔及配套设施,提高
碳八组分的处理能力,拓宽
齐鲁石化重整芳烃优化空间,尽可能减少原料外购,提升自产产品的综合利用能力,提高装置效益。
该项目于2019年9月20日开工,施工期间由于疫情影响,出现人员不足、材料不能按时到位等,造成了施工项目延期。
“倒排工期,挂图作战,一定要把疫情耽搁的时间夺回来,争取提前实现投料开车,为公司多创效益。”2月28日项目复工,烯烃厂经理宫钦月提出明确要求。
期间,公司工程一路和烯烃厂项目管理团队及芳烃车间,协同设计、施工、监理等单位,全面优化各项施工管理,在做好疫情防控和确保安全质量前提下,加快推进施工进度。
“早上比施工人员先到,晚上比施工人员晚撤。”芳烃车间技术组组长袁呈占说,他们早上7点前要为承包商办理好各种票证,7点施工正点开始,结束时间延时至晚上8点,现场有充足的人员配合承包商施工。“因疫情耽搁的工期基本上抢回来了。”
期间,烯烃厂组成精干技术团队,靠在现场协调指挥整个改造工作,加快推进施工进度。3月31日,项目按控制点顺利实现中交。随后,烯烃厂芳烃车间按照“工作细、标准高、合规范”的要求,迅速展开“三查四定”和尾项处理。车间技术组则结合改造方案,精心编制开车和操作方案,提前对班组人员进行方案交底,通过开展形式多样的员工操作培训,让大家尽快熟悉改造后的新装置,提升一线员工实际操作技能。
“投用后,芳烃装置二甲苯系统原料紧缺的情况将得到充分的缓解,对苯产量预计每小时增加两吨,邻苯增加一吨,
碳八调汽油的资源质量会大幅好转。”烯烃厂项目管理团队负责人蔡曙光说,降低原料成本,改善工作环境、提高装置运行平稳率,对推进百日攻坚创效行动开展有着及其关键的作用。