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大连石化2月份原油一次加工负荷降至最低点。”3月6日,
大连石化公司生产运行处副科长颜世闯告诉记者。
大连石化2月份原油加工量比计划减少12万吨,日均加工量同比降低7%。
为保证低负荷生产安全,这个公司综合优化生产系统,制定低负荷运行方案,强化对低负荷运行装置的管控。
大连石化原油一次加工系统共有3套蒸馏装置,总设计加工能力为2050万吨/年。按最低生产负荷调整后,3套蒸馏装置平均生产负荷只有72.96%,其中规模最大的1000万吨/年蒸馏装置生产负荷为65.02%。据介绍,实行降量生产后,全厂400万吨柴油加氢装置生产负荷仅为46.3%。
“生产装置低负荷运行具有安全风险。”颜世闯说。
大连石化计划今年上半年进行全厂装置停工大检修,目前生产装置处于运行周期的末期阶段,生产运行稍有波动就容易引发设备故障或酿成事故。为在生产低负荷状态下保证安全生产,
大连石化综合优化生产系统,在各套生产装置优化生产的基础上,从公司层面制定低负荷运行方案,实行总体管控,系统优化。
大连石化硫黄回收装置2月份日加工负荷降为169吨,仅比设计最低工况高出9吨。这套生产装置关系到企业环境保护,为确保安全生产万无一失,
大连石化采取“两头一尾”的运行方式,即硫黄回收同时开两个系列,一旦一个系列出现问题,另一个系列可保证生产正常,为企业环保加上双保险。
大连石化因担负生产
聚丙烯防疫医用料任务,在整体降低生产负荷的同时全力增加催化、气分和
聚丙烯装置的加工量。
大连石化在总加工量降低的情况下,采取了优化物料走向,加快催化装置催化剂置换,尽力提高催化装置生产负荷,增加丙烯产量,并外购部分丙烯,保证两套
聚丙烯满负荷生产,为多生产医用口罩和防护服等防疫用品提供原料。
大连石化第一联合车间有关人员告诉记者,公司加工量降低后,车间重新梳理生产运行操作和检查重点,对三级以上操作变动实行车间主管主任审批,生产、技术、设备各部门现场监督。