2月21日凌晨1:20时,在
西北油田雅克拉采气厂YK34H井场上,开发研究所技术人员成功为该井实施了
撬装压缩机气举排液采气工艺,通过连夜分析调试,最终采用8毫米的油嘴,使该井最高日增气超过5万方。
截止目前,雅克拉采气厂已通过
撬装压缩机气举技术,成功复活了两口井。
进入2020年,采气厂开发研究所按照“控水稳气、精细挖潜、工艺突破、滚动评价”的工作方向,以“精管理、拓阵地、谋转型”的开发思路,持续夯实高质量发展的基础。
随着雅克拉、大涝坝、桥古等凝析气藏开发进入中后期,低压高含水气井逐年增加,井筒积液问题突出,采气厂稳产压力较大。气井井筒积液停喷后,剩余可采储量仍较大,具有排液采气恢复生产、提高最终采收率的潜力。为此,从2019年下半年开始,开发研究所就积极探索了压缩机气举排液、邻井高压气气举排液、本井气混输增压气举排液技术实施可行性,并在2020年1月在YK22井进行现场试验。
YK22井是2015年投产的一口井,投产后2个月就见地层水,2017年11月停喷,先后实施了2井次补孔改层措施后仅自喷7天。为了最大程度将该部位剩余气采出,技术人员对措施方法进行了分析和筛选,最终决定采用压缩机气举工艺措施。2020年1月开始实施
撬装压缩机气举排液,实施后日增油3.5吨,日增气4.5万方,气举排液采气工艺初见成效。YK34H井是采气厂第二口撬装天然气压缩机气举井。该井2019年8月投产后油压、产气量一直呈较快下降趋势,生产仅4个月停喷,实施撬装天然气压缩机气举后,平均日增气5.1万方,日增油2吨,实现了停喷井的“复活”。
“YK22、YK34H
撬装压缩机气举的成功,为后期解决井筒积液带来了新的希望,同时也为老井稳产提供了坚实的工艺技术保障。对雅克拉区块工艺措施挖潜提供了思路,积累了信心。”采气厂总地质师陈叔阳这样说到。
2020年,采气厂将通过开展邻井高压气气举、本井气混输增压气举、
撬装压缩机气举等不同气举方式的选井标准、工艺参数和经济可行性研究,积极开展现场试验,分析总结试验效果,分类进行推广应用,实现停躺井恢复生产、提高采收率的目的,最终形成低压高含水气井气举排液采气工艺技术体系。