“除氧器的自用蒸汽量降低了一点,但量不大,每小时才一吨。”10月9日上午,
茂名石化热电分部动力一车间锅炉中控室内,汽轮机主操常晟见工艺员农佩珰进来,马上汇报自用蒸汽情况。
农佩珰看了看DCS操作画面上显示的数据,笑着说:“一吨也是效益呀,小数怕长计嘛,每小时一吨,一天就24吨,一年下来也能节约就不是小数目了。这也说明我们的小改造是有效的,我们还是可以在节省蒸汽上多作文章的。”
炼油区CFB锅炉装置的连排水是送到工艺水箱,再进行回收利用的,受工艺水温度的影响,进入工艺水箱的连排水温度不能高于50℃,这就需要较多的脱盐水来对连排水进行换热降温,而这部分热换后的脱盐水直接进入除氧器,则需要多消耗加热蒸汽来加热,造成热源损失。
今年来,热电分部专家团队围绕CFB锅炉的工况,做实节约蒸汽的文章,动力一车间工艺组技术骨干积极协调,决定通过增加跨线将连排水改送至循环水场,减少连排水换热用脱盐水量,从而实现降低加热蒸汽用量的目的。
他们立即组织实施改造,跨线接通后,成功将连排
换热器的换热除盐水水温提升至135℃左右,减少的脱盐水送往低温换热系统进行换热加温。这一改造的实施,除氧器自用蒸汽量每小时可减少1吨,每月可节省费用约10万元。
(翁巧姝 秦小光)