截止9月18日,
东胜气田首轮井口
负压采气工艺试验的4口井,在一年多的试验过程中,累计增产气量555.67万方,证明该工艺在
东胜气田具有良好的适应性。
2018年初,
东胜气田1号站气井平均油压降至3.9MPa,平均产气量0.5万方,表现出低压低产特征,气井压力降低一方面直接影响泡沫起泡性和稳泡性,造成泡排效果变差,导致积液减产井增多,另一方面,低压气井降压带液频繁,大量的天然气直接放空,造成资源浪费的同时也造成一定的环境污染。为充分释放低压气井产能,工程院采气所与采气二厂联合,通过调研论证,参考大牛地低压气井治理经验,依托中石化采油工程先导项目,在
东胜气田展开了井口
负压采气工艺先导试验。井口
负压采气工艺,就是通过地面撬装压缩机降低井口油压至常压甚至负压,增大井筒流动压差,提高气体流速,增加气井携液能力,从而有效提高气井产量和最终采收率。该工艺绿色环保,对地层无附加压力,能有效保护储层,同时撬装压缩机系统使用井口天然气作为动力燃料,无需额外动力,不改变现有地面流程,安装简单,运行经济。首口试验气井J11P8H井在试验初期,平均增产气量就达到了4792方/天,增产效果明显。
经过一年多的顺利试验,该工艺累计增产气量超500万方,证明了该工艺在
东胜气田具有良好的适应性和较好的推广应用前景,为鄂北气田低压低产气井井口三期增压工程提供了技术储备。
(谭苗)