中国石化新闻网讯 8月份,
长岭炼化炼油二部加氢精制区
乙苯装置在破解催化剂中毒难题后实现满负荷平稳运行,当月产量8522吨,创下历史新高。
今年4月,
乙苯装置经过陪停检修消缺后,进入新的运行周期。运行中,出现催化剂持续中毒的现象,影响到装置经济技术指标的提升和长周期运行。对此,
长岭炼化高度重视,组建无边界技术攻关团队,着力解决
乙苯装置催化剂中毒的问题。
长岭炼化高度重视技术攻关工作,分管生产的副总经理担任组长,炼油工艺首席专家担任顾问。加氢区副片区长把控装置全局,工艺员负责每天发布装置运行情况、汇报问题。用详细的运行数据和相应的变化曲线,向兄弟企业请教,从技术理论上打通了破题思路。
技术人员从生产原料入手,他们联系上海石油化工科学研究院、长岭科技开发公司、长炼检验计量中心对干气进行化验分析,查找引起催化剂中毒的介质。与上游环氧丙烷装置加强联系,优化环氧丙烷装置废水废气处理流程,从源头上切断干气携带毒物的可能性。同时完善3#精制干气脱液流程,进一步净化原料干气。
在保证原料质量的情况下,他们调整生产工艺。依据多年积累的经验和专家指导意见,精细化操作。调整干气进料量、控制床层入口温度及相关操作段操作温度、压力等工艺参数,优化装置各类运行指标,助力装置高质量高负荷生产。
经过几个月的技术攻关,
乙苯装置催化剂中毒现象得到解决。8月份,该装置通过进一步查找隐患、优化操作、狠抓管理,确保了装置满负荷平稳生产,当月产量8522吨,创下历史新高。
下阶段,
乙苯装置将在保持装置满负荷平稳生产的同时,进一步优化装置苯耗和能耗,做好节能降耗工作,挖潜增效,实现效益最大化。
(李隆彪 罗米得)