近日,煤制氢车间设备管理人员利用
4G在线监控系统检查甲醇脱水泵运行状态时,通过无线数据传输对比分析,发现其运行状况处于C区,经保运人员检查确认,发现其密封出现轻微泄漏,立即对密封进行堵漏。
今年以来,分部在联合五和煤制氢车间试点应用
机泵群
4G在线监控系统,只需在被监测
机泵轴承座安装智能传感器,即一种“三轴振动+温度测量”的新型数据采集装置,内置无线发射天线,采用新型窄带物联网(NB-IoT)技术,通过该传感器便可实现低功耗、长距离无线传输数据。监测数据直接通过附近电信基站上传至云平台,设备管理人员可通过手机APP或PC端及时了解
机泵的运行状态。
“通过该系统可以做
机泵运行状态趋势变化分析,自动对
机泵运行状况进行ABCD分区统计,实现了设备运行监测的全过程、全覆盖和终端化。”煤制氢车间设备负责人介绍,如果被检测
机泵处于C或D区域,就要联系检维修人员做好检维修准备,极大提高了设备故障的预知性维修管理。
通过该系统,还可以适当减少现场人员的巡检次数,或只针对有问题的
机泵进行重点巡检,提高了巡检效率,降低了员工劳动强度。
目前,该系统已经在全分部范围内推广。今年以来,通过利用
机泵群
4G在线监控系统,及时发现处理了1号加氢裂化装置
机泵油雾润滑集油箱漏油、重质酮苯脱蜡装置风机轴承振动大等关键设备运行故障11起,确保了关键设备的安全平稳运行。
(刘丽婷)