中国石油化工产业(战略)协作联盟网讯: 5月9日,辽阳石化公司航煤在线加剂项目正式投用,实现了航空煤油加剂量的精准控制,保证了航煤一次调和成功率在98%以上,使航煤合格率达100%,并使原航煤半成品罐成为成品罐,航煤罐存储能力由原来的9000立方米增大至15000立方米。
根据行业标准《炼油厂添加剂设施设计规范》—(SH/T3109-2001)要求,加氢裂化装置生产的航空煤油必须加抗氧剂、抗磨剂、抗静电剂。此前辽阳石化采用的循环加剂法,是通过操作员手工计算,人工操作,把3座2000立方米的储罐作为中间储罐,将添加剂一次性加入,分析合格后,通过转油泵导入成品罐存储待出厂。整个过程需要6~8小时的搅拌或循环操作,加剂量控制不精确,不仅占用中间罐存,造成一定的流动损失和储罐呼吸损失,而且影响产品质量。
为实现加剂量精准控制,提升产品质量,辽阳石化将航煤在线加剂技术作为攻关项目,并于2015年6月立项实施。该项目对现有的航煤加剂流程进行改造,在脱硫塔出口增加航煤在线加剂自动定量控制系统,采用成熟先进的在线加剂技术,依靠独立的PLC控制系统,能根据预置设定的加剂浓度或加剂效果期望值,智能参考航煤出装置瞬时流量,通过加剂泵,精准控制加剂量,再通过静态混合器混合均匀后进入产品罐,能保障抗氧剂、抗磨剂、抗静电剂控制精度在≤0.5%范围内,大幅度提高了产品加剂配比的一次性合格率,航煤调和效率大幅提高。