“如今这个
过滤器清洗频次减少了一半,而且每次清洗以前要一天的时间,生产上还要降加工量,现在只要不到3个小时就可以完成,还不会影响所有的生产数据。”6月19日,说到原料流程上新加的20米管线,
长岭炼化S-Zorb班长蒋艺华感慨颇深。
S-Zorb是
长岭炼化的汽油精加工装置。由于原料焦质含量偏高,且设备经过较长周期的运行,性能逐步下降,装置进料
过滤器、换热器时常出现积垢堵塞现象,导致装置进料差压等局部操作指标不稳,运行难以维持,甚至有过装置停车抢修。
如何解决运行瓶颈,
长岭炼化炼油二部技术团队从原料组成、运行数据、设备结构等多环节进行问题排查。他们对比石油炼制工艺基础理论,研究分析原有设计流程上两个
过滤器的内部结构、设计优缺点及实际运行工况。
他们动改两
过滤器一个运行一个备用的原始流程,增加约20米的管道,将两
过滤器常规运行时改成串联,实现两级过滤,提高装置原料的清洁度,减轻后续换热器积垢程度,优化差压等生产指标;故障时,两
过滤器可改为并联,以便于切除其中之一进行清洗检修,并保证了装置整体安稳运行。项目自2018年上半年完整施工。
据测算,该技改项目实施后可每年减少该装置原料
过滤器6次清洗,减少原料换热器2次,不仅每年可节约上百万的化学清洗费用,还有效解决了汽油加工难题,提高了整体运行效率。