5月23日,按照“三级巡查”制度,濮城采油厂采油管理一区经理郭志东对濮二联合站
注水系统的核心装备——对置式大排量往复
注水泵的运行情况进行排查。“本月在该设备巡查中共发现4项问题,截至目前都已经逐项解决。”郭志东说。
注水是油田重要的开采方式,它可以有效地补充地层能量,在提高原油采收率、确保油田稳产中起到了积极作用。当前油田注水设备多为离心泵。离心泵虽然结构简单,保养方便,但运行效率低,能耗高。以濮城采油厂为例,该厂联合站
注水系统一次增压的平均机组效率为73%,机组效率每提高一个百分点,预计每年可节电75万千万时。
为进一步提高注水设备运行效率,降低
注水系统运行成本,油田组织相关设备制造商、科研单位和油气生产单位开展技术攻关,研发新型对置式大排量往复
注水泵。这种
注水泵于去年4月在濮城采油厂濮二联合站进行现场应用。统计数据显示:目前,对置式大排量往复
注水泵运行时率能达到93%,注水单耗与离心泵相比平均下降1.80千瓦时/立方米,日节电量1.3万千瓦时左右。
作为濮二联污水站的核心设备,该站的两台对置式大排量往复
注水泵承担着该区3条线路共107口水井的注水工作。为了使
注水泵更适合现场情况,技术人员对其进行了一系列优化改造。他们研制了新型对置连杆传动装置,不仅运行稳定可靠,并且保障了曲轴和传统的双孔式连杆仍可继续使用,降低了成本。由于对置式大排量
注水泵机组转速较高,负荷重,轴向尺寸长,设备制造商尚无同类设备工业化应用的先例,存在一定的技术风险。技术人员建议采用直连齿轮减速机传动,应用效果良好。他们还进行了机泵出口管路工艺系统减振改造,避免产生共振,保证了设备安全平稳运行。
除此之外,技术人员还研发了机组智能监控系统。据郭志东介绍,改造前,离心泵设备运行参数自动采集设施老化,准确度较低,一定程度上依靠岗位值班人员现场采集。改造后的智能监控系统不仅使设备状态参数集中显示在监控界面,还具备自动报警及停泵功能,进一步提高了注水站工作的安全性与注水效率。
濮城采油厂设备管理科科长郑文照表示,新型对置式大排量往复
注水泵具有安全可靠、高效节能等特点,是一种新型、高效的注水设备。这在国家号召节能减排、石油装备制造业转型升级的形势下更加凸显其卓越的节能优势。
目前,该型
注水泵已通过油田节能型设备鉴定。为便于该装备的推广应用,濮城采油厂编制了《对置式大排量柱塞泵操作与维护保养规程》企业标准,为油田对置式大排量柱塞泵的操作保养提供了可靠依据,也为该类设备的推广奠定了坚实基础。(中原石油报供稿)