新年换新剂,质优价更低。3月15日记者从
大庆石化了解到,这个公司热电厂烟气脱硝装置使用国产
催化剂代替进口
催化剂,经锅炉出口烟气NOx、氨逃逸率、床层阻力降等关键参数的考核检验,各项指标均满足要求,此次换剂年可降低生产成本百余万元。
化工三剂,是炼化企业在生产过程中使用的各种
催化剂、添加剂、助剂等总称,在石油化工生产中起着“点石成金”的作用。长期以来,部分关键
催化剂技术为国外企业垄断,订货周期长且价格居高不下。中国石油各炼化企业积极组织行业调研,探寻先进的国产化三剂信息,谋求三剂的国产化应用。经过多年努力,
大庆石化大部分三剂已实现国产化应用,在役的299种三剂国产化率超过90%,使用效果保持良好。
开展三剂国产化,促进企业降本增效。2018年,
大庆石化更换了固定床
催化剂174床,总重量约725吨,是历年更换量最大的一次。为引入适宜装置生产特点的国产剂,
大庆石化紧紧抓住检修换剂的契机,认真研究编制技术文件,对拟用剂类产品生产厂的资格、业绩等做了详细要求,明确规定剂类产品的使用条件、性能指标等,部分关键三剂产品采用综合评标方式选商。通过严格的招标评审,引入了碳二加氢脱砷剂、乙烯脱二氧化碳剂、乙烯脱醇剂、乙烯脱氧剂等固定床国产化新剂,仅这四项就节约采购费用830余万元。
院企合作开发三剂,形成自主知识产权的技术。2018年,
大庆石化与中国石油石油化工研究院合作开发了制氢转化
催化剂、一重催烟气脱硝剂和加氢裂化
催化剂等三项
催化剂技术,并在装置进行了工业化试验。其中,加氢裂化
催化剂重大工业试验项目被列入股份公司重大科技专项,填补了中国石油的技术空白。
去年9月,在
大庆石化120万吨/年加氢裂化装置完成加氢裂化
催化剂首次工业试验。换剂过程中,炼油厂技术人员对每一床层的装填密度、径向温差严格把关,圆满完成加氢裂化预处理
催化剂130.9吨、加氢裂化
催化剂104.05吨的装填工作,装填精度达到99%以上。项目开工期间,经过持续地摸索、调整和优化,装置负荷有了大幅提升,加工量一直保持在每天2600吨左右,重石脑油溴值、硫和氮含量完全达到重整进料和协议指标要求。截至目前,共生产重石脑油9.27万吨,分馏出的产品全部合格。
“剩下的都是越来越难啃的‘骨头’,年初完成烟气脱硝装置进口
催化剂的替换,今年力争再‘干掉’一种进口剂。”
大庆石化科技与规划发展处高级主管石宏伟信心满满。