今年以来,
扬子石化深入贯彻落实集团公司工作会议精神,聚焦稳增长保效益,狠抓优化提升和技术创新,努力提高产品的含金量。今年1-2月份,公司业绩继续保持较好水平。16项技术经济指标创下历史最好水平,其中,“三苯”收率排名总部第1,乙烯高附能耗、加工损失率排名总部前列。
2月25至26日,在中国石化集团公司2019年炼油和化工工作会议上,
扬子石化荣获了“经济效益优胜单位”、“创效进步优胜单位”、“乙烯芳烃增产优胜单位”3项大奖。
挖潜改造劣质料变身优质品
“这套装置能将劣质渣油深加工,成为汽油、柴油、蜡油等高附加值产品。否则,这些多余的渣油只能生产沥青,而目前沥青效益不好,基本不赚钱。”
扬子石化炼油厂焦化联合装置副主任李洪斌介绍说,该公司通过改造投用了重油轻质化装置。2月份以来,该装置一直保持满负荷生产,轻油收率达63%,保持在较好水平。
长期以来,炼油是
扬子石化的效益短板。为此,该公司加快炼油老装置挖潜改造,按照整体规划、分步实施的思路,加快补上“短板”。该公司实施了一系列炼油老装置的挖潜改造项目,充分利用现有装置增产汽油、航煤,减产柴油,平衡重油。
目前,该公司完成了1#航煤加氢、重油轻质化、LTAG(催化柴油加氢-催化组合生产高辛烷值汽油技术)等炼油装置的挖潜改造。1#航煤加氢开车后,实现航煤放量生产,月产航煤突破11万吨,创历史记录;重油轻质化装置开车后,消除了重油平衡瓶颈,在做大原油加工量的基础上,原油性质进一步劣质化,提升了经济效益;LTAG装置开车后,平衡消化了催化柴油和渣油加氢柴油,进一步降低了柴汽比,实现了多产汽油、液化气等高附加值产品。扬子公司炼油专业达标跃居总部第4。2月份,效益较好的汽油产量同比增长9%。
技术创新提高产品身价
3月6日,
扬子石化
塑料厂2号
聚乙烯装置再次工业化生产400吨硅烷交联
聚乙烯电缆料,这是中国石化首家开发成功的
聚乙烯电缆专用料,目前已经达到了进口产品的质量标准。
“这些电缆料属于新产品,是电力电缆生产中主要的绝缘材料,比普通料价格高,效益好!”
塑料厂
聚乙烯车间副主任翟建宏说,此前,这种中高端产品一直被进口产品垄断。
为了推进
塑料产品向高端化、差异化、功能化发展,
扬子石化实施了
塑料新产品产销研用管理体制机制改革。按照“开发一代、完善一代、储备一代”的模式组织新产品开发和生产,明确了
塑料新产品开发流程,成立了产销研用组织机构。
塑料厂也成立了新产品市场开发科,负责新产品的市场调研、推广和销售。这项改革,密切了产销研用衔接,建立了产销研快速响应机制,推动了技术创新。
目前,该公司已经成功开发了硅烷交联电缆专用料、特高分子量产品、超高分子量
聚乙烯专用料、高模量聚丙烯结构壁管材料、中熔指高结晶聚丙烯等 5个牌号的新产品,并实现了工业化试生产,产品性能达到了设计指标。同时,实现了汽车改性料、定制氯化
聚乙烯系列产品等多个专用料的放量生产。今年前2个月,共生产
塑料新产品和专用料10万吨,占
塑料总产量的63.26%,超过年度计划指标。
优化运行提升高附产品收率
3月5日一上班,
扬子石化烯烃厂乙烯车间生产主管郭金虎就来到现场,检查碳二反应器的运行情况。2月中旬以来,乙烯车间通过采取降低碳二反应器入口温度等优化措施,使得反应器的选择性提高了10个百分点,进一步提高了乙烯、丙烯、氢气等高附加值产品收率。
通过优化运行,让利润更高的产品收率更高,是
扬子石化增效的一大措施。为了提升乙烯高附收率,
扬子石化成立了乙烯绩效提升优化小组,每月开展乙烯全流程优化及成本效益指标分析,确定乙烯产量、生产成本、运行负荷及高附加值产品收率之间的最佳操作点和效益平衡点,根据分析结果,及时采取优化调整措施,做到每月、每日动态调控。烯烃厂开展了“拉网式”大排查,排查消除漏点,压减火炬气量达60%,减少高附加值物料损失。2月份,乙烯装置的高附产品收率达61.9%,环比提高0.26个百分点。
通过优化运行,
扬子石化开足重整联合装置,利用外购的混苯资源,保持两套二甲苯联合装置高负荷运行,增产芳烃高附加值产品。通过开展增产对二甲苯、对二乙苯等效益产品的小指标劳动竞赛,首次实现了对二甲苯日产稳定在2900吨以上,对二乙苯日产量提高至60吨以上,月产量屡创新高,创下历史记录。
扬子石化也因此成为中石化第一个百万吨级对二甲苯生产基地;2#加氢裂化和1#、2#重整装置能耗创历史最好水平;“三苯”、对二甲苯收率在中石化同类装置中处于领先水平,PX综合能耗排名总部第三。