加热炉热效率同比提高5.23%,每月燃料气消耗量减少30多吨
截至10月底,
广州石化炼油四部
加氢裂化装置加热炉F3002改造投用两个月来,节能降耗成效显著,加热炉热效率提高至94.5%,同比提高了5.23%,每月燃料气消耗量减少30多吨。
加热炉F3002是
加氢裂化装置分馏系统主要的能量转换设备,其热效率对装置加工能耗影响较大。随着装置进入生产运行末期,F3002运行效果逐渐变差。空气预热器出现漏风问题,造成热量损失,排烟温度从开工初期的130摄氏度升高至180摄氏度,加热炉炉效率同比下降了4%,加热炉燃料气消耗也大幅增加。
为解决这一难题,
加氢裂化装置和机动部技术人员成立攻关小组,在结合装置实际运行工况进行核算后,提出了在不改变加热炉原工艺参数的工况下,对空气预热器进行技术改造的方案。
今年7月份,
广州石化利用装置检修时机,对加热炉F3002实施空气预热器更换项目节能改造,同时在原对流段两排炉管空间增加翅片管,最大限度回收利用烟气余热,提高加热炉热效率。
8月底,加热炉F3002完成改造并顺利投入运行后,装置技术人员根据生产实际,不断优化调整加热炉操作,确保加热炉处在最佳运行状态。(黄敏清 闫春燕)