返排液成为下一次压裂施工的配液,既实现了废液利用,又节能降耗,为
页岩气大规模压裂施工提供支持。据悉,这项技术已经在长城钻探工程公司
页岩气项目推广应用。截至10月底,在四川威远1个平台应用3井/69段,滑溜水
压裂液达到13.8万立方米,返排液均实现再利用。
长城钻探
页岩气压裂施工实现绿色环保升级,得益于其自主研发推出的GWFR-1高效减阻剂及滑溜水
压裂液体系。
滑溜水
压裂液体系是非常规能源开发领域核心技术之一,被少数几家国际大石油公司垄断。2012年以来,长城钻探先后承担四川涪陵、礁石坝等
页岩气区块产能建设,需要通过大规模水平井体积压裂技术进行储层改造。
页岩气规模开发对原有
压裂液的性能和循环使用提出挑战。
2014年年初,长城钻探参与四川威远
页岩气风险合作项目开发。由于缺乏核心技术,
压裂液依赖外购,成本居高不下,压裂施工效果不稳定。更重要的是,大量的压裂返排液不能实现循环处理,运输、环保、清洁压力很大,制约着
页岩气规模和可持续开发。
页岩气开发现状倒逼技术升级。长城钻探引进人才,组成专门科研团队,展开
压裂液返排液无害化处理及循环使用的核心课题攻关,目标是解决常规滑溜水
压裂液添加剂用量大、难以降解处理的弊端。
针对不同油气资源及地质情况,长城钻探科研人员研制出新型环保滑溜水体系,根据不同需求对减阻剂和助排剂进行施工设计调配,在满足液体性能的前提下,最大限度降低添加剂浓度,减少污染。这一
压裂液体系无生物毒性,在相同测试条件下减阻率在75%以上,返排可满足行业标准;具有低伤害、低成本、抗盐性高等优点,且配伍性良好,体系稳定可循环再利用。同时,可有效降低管路摩阻,减少泵注能耗,提高施工效率,形成复杂的裂缝网,提高油气产出能力,既满足
页岩气、页岩油、致密气等非常规油气资源开发需要,又达到了国家绿色环保施工要求。
2015年长城钻探当年立项,当年出成果。2016年5月19日,这个体系通过了中国石油集团公司科技成果鉴定。长城钻探高效减阻剂、滑溜水
压裂液体系这两项核心技术的突破,大幅降低“井工厂”压裂成本,助推规模体积压裂和绿色环保压裂施工升级。
长城钻探迅速完成从科研成果向产品的转化,形成了链条齐全的生产工艺流水线,实现了规模化生产。目前,已先后在国内不同资源条件的区块成功应用90余万立方米。截至10月底,长城钻探今年滑溜水
压裂液产品实现收入5000余万元。