截至10月底,
广州石化乙烯装置裂解气和丙烯压缩机的
汽轮机改造后已经连续高效运行9个多月,改造后两台
汽轮机的真空度大幅提升,机组功率提升均在5%左右,装置吨乙烯产品的高压蒸汽消耗量较改造前下降了17.6%,每年可实现节能效益1700多万元。
广州石化乙烯装置三大机组(裂解气压缩机组、乙烯制冷压缩机组、丙烯制冷压缩机组)由美国德莱赛兰公司制造,1997年装置开车运行,2003年装置进行过扩能改造,乙烯产能从15万吨/年提升到20万吨/年。裂解气压缩机
汽轮机和丙烯压缩机
汽轮机为抽汽凝汽式,在实际生产运行中,裂解气压缩机
汽轮机仅由裂解炉产生的超高压蒸汽来驱动,没有外供超高压蒸汽,其压缩机负荷及
汽轮机的进汽量受裂解炉负荷及原料组成等因素影响;丙烯压缩机
汽轮机由高压蒸汽驱动,蒸汽由系统高压蒸汽管网提供。
改造前,两台
汽轮机机组均存在凝液量超标,真空度偏低的问题,两台
汽轮机的能耗较原设计偏大较多,同时裂解气压缩机
汽轮机还存在轴振动异常,丙烯压缩机
汽轮机调速阀则长期处于全开状态等问题。由于机组
汽轮机是装置最大能耗用户,其低效运行不仅影响了装置能耗,而且制约了装置生产负荷的提升。
为解决这一问题,
广州石化技术人员不断探索经验,在对新技术认知了解的基础上,制定更新改造方案,并利用2015年底装置大修改造的时机,通过技术更新对
汽轮机内件进行改造,以提高效率,减少汽耗,达到降低运行成本、满足生产负荷的要求。
本次技术改造,主要对转子及隔板进行了更新改造,并改变了
汽轮机的轴封方式。其中更新后的隔板采用异形喷嘴环和叶片,隔板侧壁特殊成型,针对特定的工况设计专门的流道形状,实现了差异化设计和制造,使每级隔板在满足工况要求的前提下将效率达到最大化;加强了隔板喷嘴与转子动叶片的匹配,从对应角度以及相对间距都进行了精确计算,确保蒸汽能的充分利用;汽封方式由原有梳齿密封更改为刷式密封,减少蒸汽的消耗及级间泄漏,提升机组整体运行性能。
改造后,裂解气
汽轮机真空度提升了约26%,每小时减少凝液约5吨;丙烯机
汽轮机真空度提高约30%,每小时高压蒸汽用量减少约4吨。改造后总蒸汽能耗在装置综合能耗中所占的比例较改造前下降了21%。
广州石化本次
汽轮机节能改造是在壳体不变的前提下,通过技术更新对机组内件进行改造,利用更换高效动叶片、喷嘴,增加刷式密封等关键部件来提高效率的,不仅减少了施工时间,而且降低了总体投资费用。据测算,项目改造投用后,仅需13个月左右便可收回投资成本。
据了解,在石化行业,有不少已经运行十几年以上的
汽轮机组,由于局限于当时的设计、制造水平和能力,对比于现在的研发水平和加工精度的提高,当年的机组普遍效率是偏低的,随着技术的不断进步,
汽轮机组增效降耗改造具有现实意义。
广州石化乙烯装置两台压缩机
汽轮机的成功改造,可以为石化行业
汽轮机组增效降耗改造提供经验。