据中国石油报道消息称,2022年6月13日,中国石油
长庆油田在陕北油区开展的一口石油评价井技术攻关试验,经过连续25天的奋战,顺利完工。综合数据显示,实施光缆布设深度3611米,水平段长1100米,高效完成23段压裂作业,实时光纤监测表明,滑套封隔良好,实现精准改造。
至此,国内首创融合
套管外光纤监测技术和可开关固井滑套技术压裂的中国石油首口
水平井攻关试验取得重要突破,为上游企业开发
水平井全生命周期的可视化实时监测,以及智能化调控提供了重要技术参考依据和引领作用。
地处鄂尔多斯盆地的陕北地区页岩油分布范围广,资源量大。随着时间的推移,长期以来受上部叠合的注水开发区影响,储层有效动用和效益开发存在诸多难点,加之在压裂改造中的裂缝容易与多年注水开发的上部层系沟通串联,导致裂缝性水淹,
水平井出水层段无有效实时监测手段,
水平井找水和堵水周期长、难度大,成为制约高效油藏评价的技术瓶颈。
对此,
长庆油田结合生产实际,把陕北注水开发叠合区的页岩油有效动用作为重点攻克目标,采取多专业、多学科融合模式,结合国内外先进技术,围绕页岩油成藏理论、提产技术、监测手段等关键技术应用,不断开展技术攻关和探索试验。通过广泛调研,决定选取有效评价区,首次开展两项复合技术试验。
专家介绍,一是在完井阶段对
水平井套管外预置永久式光纤,就好像给3000米以下的井底装上了听诊器,通过对压裂过程和生产过程中温度、声波的实时监听,解释出
水平井各段注入和产出剖面,实现
水平井全生命周期内的“精准把脉”。二是在水平段“甜点”位置,随
套管下入可开关滑套,等于给
水平井安装了多个可控制的“闸门”,打开“闸门”实现压裂改造,后期根据试采阶段的光纤监测结果,对“诊断”出的水淹层段关闭对应滑套,实现
水平井控水增油。油气院专业人员介绍说,要实现两项工艺技术融合作业,国内目前没有可借鉴经验,面临着一系列的工程难题。
针对诸多工程技术难点,
长庆油田联合中油测井、川庆钻探等相关单位开展多专业攻关。油气院开展关键工艺工具自主研发,精心论证国产化光缆部署方案,细化储层改造设计和监测方案。陕北石油评价项目组成立“企业专家”攻关团队,全过程监督指导施工作业的关键环节,最终取得重要成果,各项技术指标全优。
这口井的技术突破,为有效动用
长庆油田页岩油资源找准了技术途径,成为注水叠合区
水平井开发的技术新利器,试验效果战略意义重大。