1-4月,
长岭炼化制氢装置平稳率达99%,创历史新高,
氢气产量均值超过52000标准立方米/小时,成为炼油、化工板块氢资源高效供应的“聚宝盆”。
长岭炼化制氢装置产能为5万标准立方米/小时。该装置建成投运以来,由于实际工况和原始基础设计的局限性,运行负荷基本达不到设计要求,产氢量不能满足后续项目的耗氢需求。
为此,
长岭炼化职能部门与运行单位联合开展“补缺陷、消瓶颈”技术研讨活动。他们对装置进行分段分析论证,找出各类运行不足,对应编写技术改进策略,并逐一整理立项,利用装置短时间停车消缺的有利时机进行一系列优化改造。对制氢转化炉鼓、引风机等进行了部分部件更新及修复调试,提升该炉加工能力,促进装置产氢量大幅增加。
在装置优化运行过程中,炼油二部技术团队持续进行挖掘
制氢装置的运行潜力技术攻关,组织基层班组减少不必要的
氢气消耗和排放,为整个生产系统
氢气平衡找方法、编方案、定措施。组织对
制氢装置的大型机组、提纯系统的运行状况进行把脉问诊,要求岗位操作人员对关键部门进行特护巡检,及时做好精调细调,确保系统运行数据指标良好。目前,装置联锁和APC(先进控制系统)投用率均为100%,减少了人为操作频次和人为操作带来的对装置平稳运行的影响。
在技术培训方面,技术团队技术人员组织班组以“实操加理论”方式进行专业授课,提高班组员工操作技能,并让大家形成“保平稳就是最大效益”“保
氢气供应就是保炼厂效益”的思想意识。同时,技术团队对装置薄弱管理环节进行梳理,开展系统风险识别和评估,制定整改措施。组织班组员工开展岗位隐患排查活动,将存在的问题列入当天工作计划,实现闭环管理,消除运行瓶颈,确保装置平稳运行。