3月份,
宁夏能化公司甲醇装置
污水排放量降低1.2万吨,月节约
污水处理费用5.2万元。这是该装置余热锅炉排
污水回收利用项目投用后取得的显著成效。
甲醇装置余热锅炉主要用于回收装置余热,通过连续或间断排放
污水达到控制锅炉水质的目的。此前,锅炉排
污水在凝液站闪蒸出0.5兆帕蒸汽后,剩余部分全部排至生产
污水管网,送往
污水处理系统进行处理,每月需花费6万余元的
污水处置费用。“排
污水的氯离子、钙镁离子、pH值等指标都比较好,完全满足循环水补水要求,直接外排太可惜了。”看着余热锅炉的排
污水被大量浪费,该公司技术人员提出了将
污水回收利用作为循环水补水的设想。
他们立即联系检验人员进行水质化验,通过数据验证了排
污水可以作为循环水补水使用的设想。随后,他们翻阅工艺资料,从排
污水及循环水的温度、流量、水质控制及压力着手,确定了满足循环水补水水质时所需的温度、流量等条件及排
污水输送方式。基本改造思路逐渐明晰,他们来到装置现场,根据排
污水管线走向、换热设备位置及循环水回水管线布置,最终在换热器出口管线上新增了一道阀门,分出支管接至循环水回水总管,同时保留现有的排生产
污水管网的管线。这样,在工况正常时,汇集在凝液站的锅炉排
污水经过换热器冷却后作为循环水补水;工况异常时,锅炉排
污水经冷却后排至生产
污水管网,避免了对循环水水质的污染。
“在主题行动中,公司号召我们要大力开展节能降耗工作,千万别小看这一滴水、一度电,日积月累就是大效益。”该公司技术人员说道。