“我们的目标是不排出一吨物料,人孔打开后不用进罐清料。”在今年的大修准备会上,
扬子石化化工厂厂长王云亮反复强调
绿色停车要求。
为了达成这一目标,3月15日,该厂PTA联合装置进入全面退料倒空阶段后,通过增加水洗时间、优化退料流程、提高碱洗效果等措施多管齐下,回收PTA物料约150吨,成效显著。在流程上,他们采用“水洗+碱洗+水洗”的工艺路线,一开始用脱盐水把残留的物料冲洗干净,如反应器、结晶器等容器,还反复进行“高低液位”浸泡冲洗,以减少罐壁余料。
“水洗完后,我们还要系统进碱,溶解松动一些结垢、结块的物料。”许荣继续说,“罐底和接头处的一些陈年老料,一直是我们退料的大难题,如果不清理干净,作业人员要进去清理好几天,费时费力,所以这次我们碱洗上也下了功夫。”
他们一方面采用低温式碱洗,保护设备减少可能存在的腐蚀;另一方面打通循环碱洗流程,让碱液在系统内部不断循环,提高碱洗效率。最后再进行水洗,清洗退料流程,确保交出检修安全。整个过程,该装置贯彻
绿色停车理念,最大限度利用流程优势、将脱盐水、碱液等溶剂充分利用,做到“头进尾出、反复循环、不留死角”,避免了此前多次进水放水的现象。他们还列出470条管线清洗清单,并逐条进行倒空回收,实现了退料质量和安全环保的双赢效果。