九江石化积极开展气化装置工况优化和技术攻关,截至2月24日,成功将气化A炉连续运行最长周期从140天延长至151天,继2017年后,再次刷新中国石化同类装置单烧嘴
气化炉运行最佳纪录。
该纪录意味着有效减少了年内倒炉次数,提升了装置整体运行能力,降低了安全风险,较100天倒炉周期来算,年节约费用600万元以上。
纪录的背后是大量默默无闻的工作。春节前,气化A炉已经连续运行128天,煤制氢运行部根据生产经验和当前生产运行情况仔细论证,判断A炉具备长周期运行条件。为确保节日期间A系列
气化炉稳定运行,煤制氢多次组织
气化炉长周期运行探讨,制定《
气化炉长周期运行特护方案》,针对性制定管控措施,党员带头严格落实,确保连续稳定供氢
煤制氢运行部安全、工艺、设备三管齐下,全力冲刺纪录。在安全方面,煤制氢组织岗位骨干狠抓操作标准化,优化和完善开停工操作和日常工作确认票,开停工过程中严格落实现场三级确认要求,提升员工工艺设备操作标准化水平。通过制定设备检修指导书将单系列
气化炉检修过程表单化,进一步规范设备检修过程管控和质量检验标准流程,确保高质量完成
气化炉倒炉和检修任务。在现场巡检中,推广“庞刚巡检法”和智能巡检3.0系统,大力推行现场标准化巡检工作。 在工艺方面,密切监护关键工艺参数的变化,精细调节指标参数,练就了一套标准操作法。为提升现场设备管理水平,煤制氢强化设备预知预防性维修、设备风险管理、设备变更管理、设备缺陷管理,避免装置非计划停工检修,通过严抓设备运行状态监测和定时性工作执行,开展110余项设备预防性工作,避免设备故障维修,确保了装置长周期安全稳定运行。