中科炼化加氢裂化装置以稳定生产为前提,大力开展节能降耗攻关,认真分析各项关键指标,深挖装置潜力,从瓦斯、蒸汽、电、水等方面进行优化,不断降低
能耗,取得明显成效。1月份,
中科炼化200万吨/年
加氢裂化装置综合
能耗10.82千克标油/吨。
精细管理,技术攻关解难题
为了推进装置问题的解决,
中科炼化成立了
加氢裂化能耗、剂耗攻关小组,动员技术骨干全力解决影响装置平稳、经济运行的难题,解决了电耗高、水消耗量大等棘手问题。他们通过调整新氢机负荷,根据实际生产状况,由原设计4台机运行,调整为77.17%负荷下2台机运行,装置单耗降低0.57千克标油/吨。
精心操作,盯紧指标寻对策
为深挖降本增效潜能,他们定期召开专题会,细列影响装置总得分的关键指标,按照“一指标一对策”的方法,实行逐项优化,精心操作,确保各项指标达到目标值。他们根据汽提塔汽提脱硫情况,调节减少汽提蒸汽用量,一个月可以节省蒸汽用量360吨;在条件满足生产情况下,尽量投用节能透平,并根据天气变化、各侧线产品温度出装置、各回流罐温度及时调整空冷电机投用,尽最大可能减少装置用电量;充分利用余热回收系统热量,提高分馏炉、反应炉入口温度,降低燃料气用量。
精益求精,确保现场零问题
为提升装置管理水平,他们开展班组自查自改活动,集中调动班组力量,通过奖惩措施,激发员工的工作热情。班组自查“跑冒滴漏”现象,实行立即整改或提报管理人员闭环整改,达到节能降耗的目的,同时提高了装置运行水平。
该装置通过加强实施对策和措施管理,1月,电耗729万千瓦时,同比减少58万千瓦时,装置
能耗比设计
能耗低13.40千克标油/吨。