今年以来,
中韩石化坚持向管理要效益,不断优化生产,
节能降耗工作取得明显进展,炼油区域累计综合能耗53.98千克标油/吨,比去年同期下降了8.49个耗能单位,能耗水平达到历史最佳值。
该公司将能耗管理关口前移、重心下移,以集团公司装置同类竞赛为抓手,持续推进
节能降耗工作。今年共提出节能优化措施312条,推动完成节能优化项目20余项;建立严格的考核激励机制,发放节能优化专项奖,极大调动了基层单位
节能降耗的积极性。
他们还坚持开展同类装置竞赛排名通报,持续跟踪燃动、能耗等关键指标完成情况;建立了常态化数据纠偏机制,强力推动能效提升项目及大检修未完成节能项目实施;创新使用新实时数采系统进行重点用能指标监控及专项工作推进,监控通报加热炉效率、回流比等节能参数,一系列措施确保
节能降耗工作落实落地。
炼油三部的加氢裂化装置通过增加3号加氢精制柴油直供尾油罐流程,为乙烯实现柴油、尾油分开单炼奠定基础;在确保航煤质量指标合格的前提下,该装置增加石脑油产量,为乙烯提供更多石脑油原料;通过掺炼催化柴油、原料热直供和预热流程优化等措施降低燃料气消耗量,今年加氢裂化装置加裂燃料气单耗下降到6.0克/千克以下,较去年下降1.1克/千克,累计增效2698万元。加裂新氢压缩机等高压机组运行平稳,大幅降低电耗,全年可节约电费493万元。
2号制氢装置通过控制合适的水碳比、转化出口温度、转化炉氧含量和负压等措施,将燃料气消耗由2020年的1123克/千克下降至990克/千克;制氢装置通过投用新增的烟气省煤器提高汽包上水温度,达到多产蒸汽的目的,累计创效272.8万元;中变气脱碳单元通过乙醇胺吸收中变气的二氧化碳,经气提后出售给博达化工公司,这样既降低了二氧化碳排放,又产生了经济效益,全年可创效68万元。
炼油二部对S-Zorb 装置日常数据进行实时跟踪,通过不断摸索调试,优化操作参数,保证了脱硫率在99%以上的同时,成功将辛烷值损失维持在0.4以内。为降低能耗,运行部多举措深度挖潜,通过改本装置自产低温热水伴热、重要机泵叶轮切削、压缩机投用无极气量等措施,控制装置能耗在5千克标油/吨以内。