经过技措改造、优化调整,前10月,
长岭炼化800万吨/年常减压装置和280万吨/年催化裂化装置综合
能耗均接近同类装置先进水平,创历史新低,为降低整体运行成本和节能减排做出了贡献。
针对上一周期存在的
能耗瓶颈,常催区实施了系列节能改造优化项目,解决了主风机电机功率高、再生烟气尾燃超温、余热锅炉排烟温度高、吨焦产汽低等问题,对降低
能耗起到了关键性作用。检修前,催化装置提高烧焦强度的方式不利于提高加工量,平衡剂活性下降、剂耗大幅上升,降本压费的问题突显。检修后,再生烟气完全处于富氧燃烧,解决了再生烟道尾燃超温的现象,同时,每吨焦还能增产3.5兆帕蒸汽0.93吨,助燃剂消耗量每月降低0.3吨,节能降耗效果明显。
大检修还更新了低温省煤器低温段模块,余热锅炉排烟温度下降,除氧水大量回收了烟气低温热,增加了催化汽包3.5兆帕中压产汽,同时降低了烟脱新鲜水耗约10吨/时,有效降低了催化
能耗。催化主风机是常催区的节能大户,检修改造减小其静叶间隙后,电机功率成倍下降,每小时减少电耗2700千瓦时。为发挥常压催化热联合优势,片区多次讨论征求生产部室意见,完善了油浆循环流程。使常减压装置
能耗下降至历史新低7.76千克标油/吨。
面对限电,片区管理人员通过研究讨论,确定了两个关键节能指标——主风机功率和常减压炉排烟温度,与机关部门协调后,调整了工艺控制指标,并针对关键参数开展 “主风机节能竞赛”和“常减压炉效率竞赛”。
为此,片区制定并下发了作业指导书,对节能降耗的重要性进行宣贯,提高班组员工的节能意识。同时,将竞赛关键指标和绩效考核挂钩,对排名靠前的班级进行奖励并公示,大大提高班组参加竞赛的积极性。班员通过精心操作、随时调整,严格控制工艺参数,齐心协力掐住了
能耗“七寸”。