截至11月9日,榆林和塔里木
乙烷制乙烯项目的两套SCR脱硝系统一次开车成功后,已分别平稳运行了38天和20天,脱硝效果良好,出口烟气氮氧化物浓度低于50毫克/立方米,达到设计技术指标和超净排放标准。这标志着中国石油自主开发的
乙烯裂解炉烟气专用脱硝成套技术已在两大
乙烷制乙烯项目成功应用,成为护航国家示范工程的“绿色盾牌”。
榆林和塔里木
乙烷制乙烯项目是国家示范工程,也是集团公司推动能源科技自立自强、实现炼化产业转型升级的重点工程。为真正实现环保绿色低碳化,项目设计要求氮氧化物等废气实现超低排放。
石化院兰州中心SCR脱硝团队于2019年开始研究乙烯裂解炉烟气SCR脱硝技术。针对乙烯裂解炉存在多种运行工况切换、烟气含水率高、脱硝反应空速高等特点,优化配方设计,开发了PDN-ECF乙烯专用脱硝催化剂及相关配套工程技术。2020年,项目团队介入装置设计,与总包设计单位寰球工程公司合作,反复论证项目细节,共同完成乙烯裂解炉对流脱硝段的优化设计,有效降低了裂解炉建设高度,节省了装置投资。今年7月以来,项目团队成立党员突击队,分别赶赴榆林及塔里木,顺利完成两套装置催化剂安装,保障了SCR系统成功投用。
目前,石化院兰州中心SCR脱硝团队技术拓展应用已取得多项重大突破,包括此次乙烯裂解炉烟气脱硝成套技术成功应用在内,自主脱硝技术先后拓展至燃气锅炉、油浆锅炉等装置,取得了优异的工业应用效果,树立了良好的用户口碑,为SCR脱硝技术的进一步拓展及升级应用奠定了基础。