中科炼化通过优化低温
乙烯装船操作,控制管线预冷时间及提高
乙烯外送量,每次装船减少
乙烯制冷量约20t,调整匹配BOG制冷压缩机负荷,大幅降低了
乙烯装船过程中的能耗,同时缩短
乙烯船码头泊位停留时间,实现了
乙烯装船过程安全平稳、节能目标。
截止目前,自低温
乙烯罐开工投用一年来,共装卸低温
乙烯35船。在频繁的装船操作中,化工一部逐步优化操作步骤,并最终形成固化模式,为
乙烯装船安全平稳作业提供保障。首先,固化操作步骤:
乙烯船泊岸前24小时开展管线预冷、装船前1小时外送中压
乙烯改由裂解全送、
乙烯送码头装船降温提速控制1小时完成、装船结束立即恢复中压
乙烯外送、48小时管线消压等既定步骤。其次,固化操作细节:预冷过程固化预冷
乙烯量,前3小时由0t/h逐步提至3t/h,码头终端温度达-70℃以下后降至1-1.5t/h,保持预冷状态,等待装船。
乙烯装船过程制冷负荷占比达80%,为防止装船过程与罐大量进料过程出现制冷量叠加,给
乙烯罐带来超压风险,区域员工各出奇招、细心调整。一年来,他们通过大量数据对比,不断优化预冷速度,使
乙烯低温罐到码头的装船管线
乙烯耗冷量由70t降至50t,降低了约20t
乙烯的制冷量。其次,在装船过程中,他们摸索出“人造泡点气”、精心操作气相阀门,使
乙烯输送泵出口压力得以稳定,
乙烯装船量由最初120t/h提至140t/h,缩短
乙烯船码头泊位停留时间。