巴陵石化面对严峻的生产经营形势,动员公司全员强化生产经营系统思维,群策群力、多动脑筋,精准预测研判市场,坚持应省尽省、应收尽收原则,树立抓好装置平稳运行才能抓出效益理念,着力挖潜创效。该公司各单位员工积极响应号召,立足岗位,集思广益,从细微处着手降成本,“抠”效益,让“金点子”结出“金豆子”。
该公司己内酰胺部公用工程装置(车间)开展征集“节能降耗、清洁生产”合理化建议活动。工段长陈永针对二循环水站集水池溢流进污水管线排出的情形,提出将集水池水引入附近消防水池的建议。装置根据他的建议,添加一根50多米的引水管线,一年可节约消防补水约2万吨,并降低污水处理量2万吨。
该公司水务部鹰山生化装置(车间)在“五查五严”专项行动中,排查出8台水解酸化池减速机使用年限久,腐蚀严重,更新需花费20万元。该部设备室副主任任邵东仔细研究减速机的结构性能、腐蚀程度和修复难度,提出检修利旧的方案。经联系厂家,同意返厂维修,每台维修费在1万元以内,较整体更新节约维修费12万元。前不久,先修复的4台减速机已安装投用。
该公司炼油部提出蒸汽系统梯级利用优化方案,改造炼油装置循环水汽轮机现有喷嘴,将出口压力由1兆帕调至0.5兆帕,实现汽轮机转速的灵活调节,每小时可减少中压蒸汽减温减压量约7吨,年创效110多万元。苯乙烯装置在检修中实施改造,改变乙苯蒸发形式,将水与乙苯的比例从1.5降至1.35以下,从而降低加热炉的热负荷,使装置燃料气单耗降低3千克,节能效果良好。