经过持续优化,截至7月15日,
广州石化加氢裂化装置重
石脑油收率从10.8%提高到17%,终馏点从140摄氏度逐步提至155摄氏度,每月可增产重
石脑油近3千吨。
受市场环境影响,
石脑油的效益比较高,增产
石脑油为公司增效成为装置优化的方向。
广州石化加氢裂化装置为“中油型”
加氢裂化,以生产航煤和柴油为主,重
石脑油原仅为装置的副产品,要增产重
石脑油,对装置产品质量和操作都有一定影响。为此,装置人员迎难而上,采用循序渐进的方式,实现重
石脑油产量安全稳定提升。
为确保白油和未转化油收率基本不变,装置人员稳定反应系统操作,立足分馏系统的优化,实现增产重
石脑油。装置技术人员首先通过提升主分馏塔顶部温度约3摄氏度,增加重
石脑油的拔出量,重
石脑油产量最高增加4吨/小时。针对增产中影响航煤闪点的问题,装置人员持续优化,通过调整航煤汽提塔再沸器的负荷,适当降低航煤干点,减少抽出量,确保航煤质量稳定。
在取得初步成效的基础上,装置技术人员并没有满足现状,将主分馏塔顶部温度再提升2摄氏度,提高重
石脑油收率。但温度提升后分馏塔的热负荷发生了变化,分馏系统相关联的几个塔液位出现不稳定,柴油汽提塔和航煤汽提塔底部温度出现间断报警,影响装置的平稳操作。操作人员通过技术攻关,通过调整中段回流和顶回流的温度及流量等措施,实现塔热负荷的再平衡,确保了各塔的操作稳定,重
石脑油又增产3吨/小时。
优化没有终点,在前几次升温取得成效的基础上,装置尝试继续提温1.5摄氏度。期间,重
石脑油产量增加导致多个流量表的量程超上限,影响调节阀的自动控制,引发塔的液位不稳定。经过仪表专业人员核算,将流量表的孔板量程适度放大,实现了控制系统的稳定,重
石脑油收率创历史新高。