“分析人员通过精准数据分析,及时发现
裂解装置急冷水塔换热器E1225内漏,为工艺人员第一时间消除隐患提供了数据支撑。”近日,在
广州石化化工一部生产协调会议上,该部副经理王景昭对检验中心急生产所急的工作态度和“明察秋毫”的专业作风给予充分肯定。
日前,检验中心化工分析区域白班班组在对全厂10套装置的循环水例行分析中发现,
裂解装置循环水EVOC(可挥发性有机物)数值较大。为确保样品的代表性和数据的准确性,分析人员通知工艺人员共同到现场重新采样复查,但分析结果仍明显高于正常值,由此判断
裂解装置有换热器存在漏点。
为准确判断漏点所在,检验中心立即对化工一部各装置换热器循环水进行采样分析。分析人员24小时连续奋战,仅用两天就完成了涉及5套装置54个换热器循环水COD项目的分析工作,报出分析数据60余项。通过反复排查,最终将内漏换热器锁定在
裂解装置的E1225上。
裂解装置工艺人员马上制定方案,对内漏的换热器E1225进行抢修。期间,分析人员加强对E1225泄漏程度的监控,每天对该换热器进出口的循环水进行分析,直至工艺人员全面消除E1225冷却器内漏隐患。
在“五查五严”保安全专项行动中,检验中心分析人员每天对6000多个生产数据进行监测,对安全风险进行预警,及时发现并消除了换热器内漏、丙烯机氢气泄漏等多起隐患,以精准数据为装置安全平稳生产保驾护航。