日前,中原油田
普光气田天然气净化厂完成对1套监测换热器和1套循环水在线分析仪的升级改造和调式,能够实时掌握
循环水系统运行参数、水质参数,及时发现
循环水系统异常,减少换热器泄漏、循环水粘泥滋生等造成的
循环水系统补水排水等操作,有效提高了
循环水系统各项指标的准确性、稳定性,达到了精准调节的效果,实现节约药剂消耗、减少系统补水量和污水排放量,预计1年可减少新鲜水补水、减少排污水11.2万方,降低药剂使用量14吨,节约费用125.4万元。
作为世界第二大高含硫天然气净化厂和亚洲第一大硫黄生产基地,该厂
循环水系统监测换热器承担着6套联合装置和硫黄储运系统每小时5万吨左右循环水的监测任务。由于原监测换热器不具备数据远传、自动调整进汽温度和试管流量功能,为大力提能提效、节能降耗、推进清洁生产,该厂于去年底对1套监测换热器进行了升级改造,通过将蒸汽入口阀改为自动控制电磁阀、将并联的给水泵改为串联、利旧一台磁力泵做回水增压泵等一系列措施,逐一解决了温差不稳、增压泵压力低、试管流量不足等问题,使监测换热器供回水温差控制在最佳参数范围内。经过四个多月的安装调试,该厂首套智能监测换热器成功升级应用,改造后的监测换热器操作台能够自动监测全厂60多台换热器,大力提升了对运行工况的掌控能力。
同时,该厂技术人员还结合
循环水系统运行实际,对循环水回水系统选择安装了游离氯、总磷、pH、电导率和浊度等监控运行的水质在线分析仪,并在用水装置回水干管安装ORP仪表,监测胺液是否存在泄漏,持续为
循环水系统“把脉问诊”,护航装置安全平稳高效运行。