“年产 5 万吨SEBS 新装置投产近一个半月了,经过系统优化,运行负荷持续提升,到今天单线运行负荷达到90%-100%,日产量70-75吨,累计产量1280吨。”3月13日,
巴陵石化橡胶部 SIS 装置(车间)副主任兼安全总监蔡保成统计生产数据,介绍装置运行情况,“另外一条生产线计划16日聚合工序投料,预计18日后处理全线贯通。”
2月1日,
巴陵石化采用具有自主知识产权技术建成的中国石化重点项目、年产5万吨
热塑橡胶 SEBS 工业化装置工艺流程全线贯通,一次开车成功。SIS 装置一方面结合百日安全无事故专项行动,组织岗位人员参加运行操作培训,着力提升和巩固技能操作水平,避免误操作,确保装置平稳生产;另一方面组织技术骨干进行设备改造和工艺优化,收集、分析生产数据,优化各工序控制环节,着力提升装置运行负荷和产品产量、质量。
近一个多月来,该装置发动全体员工深入现场查找隐患,梳理并汇总安全、设备、工艺、土建等方面的问题近50项,迅速整改引发剂计量误差大、聚合釜到加氢釜自动阀内漏、凝聚釜胶液飞溅等瓶颈问题,其他问题都制定整改计划,明确整改措施、整改期限和责任人。同时,他们与运行部生产室、设备室、技改中心、橡塑中心联合组建装置运行优化团队,以装置(科室)负责人、技术员、技能大师为主要成员,重点对产品脱离子和粒径等关键指标展开技术攻关。春节期间,优化团队成员坚守岗位,为装置安稳生产和提升负荷“护航”。通过工艺优化和设备改造,他们将产品黄色指数从开车之初的 6.0降到现在的3.0,产品粒径也得到优化,产品质量稳步提升,用户反映满意。
2月2日2时许,新装置后处理单元因气固料仓、旋风分离器、研磨机等设备堵塞停车。运行优化团队成员连夜赶到现场,查看堵塞情况,分析问题原因,并邀请设备厂家技术人员到场会诊,很快提出整改方案。经过2天技术改造,成功消除设备堵塞隐患,确保生产线持续稳定生产。