近期,
福建联合石化烯烃业务团队立足装置运行工况,全员全力梳理增效点,从大处着眼,小处着手,专项攻关、精心操作、优化调整,深度挖掘装置毛利提升潜力,全力打好提质增效“组合拳”。
精耕细作,调配不同“食谱”
3月12日,这是
福建联合石化乙烯装置5#裂解炉进行柴油工况测试的第14天。
为了提高
乙烯原料保障能力,进一步优化物料平衡,提升
乙烯装置原料适应性,该公司决定选择
乙烯装置5#裂解炉开展柴油工况运行测试。
由于5#裂解炉原料原设计为轻质油,并无柴油原料管线,需尽快实施新增柴油流程资本性项目。
时间紧、任务重,烯烃业务团队立即行动,统筹安排,倒排工期,积极进行跨部门沟通协调,在维持平稳生产的基础上,系统隔离、管线预制、作业监护……一切有条不紊,高效完成。
相比以前的轻质原料,柴油工况将带来更多的不确定性。没有二次蒸汽注入,原料不容易汽化;稀释蒸汽量也可能不够,炉管容易结焦;燃料气用量大,风机可能达不到要求;柴油裂解产生的裂解气露点温度较高,结焦速率快……
针对可能出现的情况,烯烃业务团队组织发挥跨专业协作优势,认真对比轻质油炉和重质油炉的异同,梳理重油炉运行柴油原料的经验。从燃料气阀门开度到风机电流,从排烟温度到管线材质机械温度等,逐一识别风险,编制详细的测试方案、非常规操作、操作卡片等,做到万无一失。
截至3月12日,累计加工超过柴油16000吨,急冷油黏度可控、裂解气压缩机平稳运行,一切可控。
深度挖潜,提高装置负荷
12.6%,10.1%,8.3%,6.7%……
3月1日,看着不断降低的产品损失率, “汽油加氢装置高负荷测试成功。”烯烃业务团队PCL谢泽明欣喜地说。
近期,芳烃市场产品价格持续上涨,毛利可观,而汽油加氢装置C6~C8产品是很好的芳烃原料。为此,该团队决定对汽油加氢装置进行高负荷测试,为接下来增产C6~C8产品创造条件。
高负荷生产,工艺调整、产品质量、设备运行等都将面临大考。烯烃业务团队不等不靠,除了借鉴以往经验,还与计划团队等相关专业联系,充分考虑可能出现的异常情况,经反复推演,一套周密细致的生产方案顺利落地。
2月24日,高负荷测试开始。操作员与工程师一起,密切跟踪产品质量,不断优化参数设置,寻找最佳操作条件,与此同时,操作员也增加了现场巡检,及时发现、消除设备隐患,确保测试安全、平稳进行。
经过不懈努力, 6天测试下来,未加氢碳五产品中苯损失下降了1.0%,未加氢碳九产品中碳八芳烃的损失下降了5.9%,C6~C8产量提升显著。
优化攻关,增产高附加值产品
目前,丁二烯尾气加氢装置正通过优化攻关,调整工艺参数,在原先富产丁烯-1的加氢产品基础上,增产高附加值1,3-丁二烯。
1,3-丁二烯的市场价值高于丁烯-1,如何进一步控制加氢深度,优化操作,增产丁二烯,提升装置经济效益,成为烯烃业务团队毛利提升的攻关项目。
定下目标,立即行动。工艺工程师制定详细的优化方案,每日分析产品变化及其原因,制定调整措施;内操紧盯关键参数变化,精心控制,及时汇报;外操提高对反应器和外循环泵的巡检频次和看护质量。
经过不断的优化调整,不仅丁烯-1的浓度变化不大,而且加氢产品中丁二烯浓度提升五倍,用氢量大幅减少,做到一石三鸟。
经大致测算,通过在保持丁烯-1产量的基础上,每年可增产丁二烯约1700吨,减少用氢量160多吨,一年可提升毛利约868万元。
提质增效,只有起点,没有终点。接下来,烯烃业务团队将继续全员、全情、全心投入,深入开展提质增效行动,为企业高质量发展贡献力量。