上海石化在持续攻坚创效行动中,围绕“效益”,紧盯“优化”,积极挖掘内部潜能,两套
碳五装置2020年保持长周期稳定运行,
碳五处理量完成年度计划的115.17%,高附加值产品聚合级异戊二烯和间戊二烯产量分别完成年度计划的107.65%和104.73%。
外购资源“喂饱”装置
原料不够“吃”,就外购,尽可能让两套
碳五装置满负荷运行。
上海石化碳五供应渠道主要由公司内供、赛科和扬子外供三块组成。
受外供
碳五产量波动等限制,
碳五装置存在阶段性原料短缺情况,原料不能满足两套
碳五装置同时长周期满负荷生产。
该公司在
碳五车间消化原有
碳五资源的前提下,积极牵线搭桥,从国内外采购数批
碳五原料。年底持续攻坚创效冲刺阶段,分别从韩国和国内各采购2000吨
碳五原料,经
碳五车间加工处理,增效200多万元。
优化管理突破极限
2号
碳五装置运行周期已超两年,对安稳运行带来考验。
碳五车间积极配合,推进智能巡检系统上线运行,不断优化内容,提高巡检质量。车间在工艺集成平台采用位号超限预警提醒,提早干预调整,提高两套
碳五装置平稳率。
去年以来,1号装置和2号装置始终处于高负荷运行状态,
碳五处理量完成年度计划的115.17%。两套装置工艺操作合格率达99.5%以上,仪表自控率同比提升2.5%,参数报警率逐月下降。
解决收率质量矛盾
去年年初
碳五原料质量不佳,为保证间戊二烯产品合格,
碳五车间不得不降低T-3401精馏塔塔釜温度以使更多环戊烯从产品中分离,但这会降低间戊二烯产品收率。去年下半年,原料组分逐渐恢复正常,但班组操作未及时调整,间戊二烯产品质量较为过剩,收率达不到以前水平。
为了解决收率与质量的矛盾,车间把提高间戊二烯收率列为持续攻坚创效项目,作为全年工作重点。车间化压力为动力,要求管理人员在岗位适应性培训中增加间戊二烯产品调整内容,为内操讲解前工序中各种可能影响产品收率、质量的参数,依靠LIMS系统定期计算二聚系统损耗并及时调整,考核各个班组的质量完成情况,考核结果体现在每月“优良日”竞赛指标中。
经过几个月的努力,在保证间戊二烯合格率的同时,收率大幅上升,相比年初约提升2.5%,全年累计收率达到93%左右的高水平。“提高间戊二烯收率”持续攻坚创效项目取得经济效益197.88万元。