2月10日,随着
齐鲁石化重油加氢装置打通生产流程,顺利产出合格产品,历时3个多月的炼油区域大
检修全面结束,再回首,
检修期间的许多人和事,却依然历历在目、难以忘怀。
困难:“拦路虎”无处不在
9月初,四年一次的炼油区域大
检修拉开帷幕,大虎山脚下,一场
检修攻坚战迅速打响。此次
检修,正值集团公司持续攻坚创效的关键时期,
检修能否如期完成,对炼油厂乃至公司完成全年效益目标至关重要。
本次炼油区域大
检修,炼油厂除装洗、油品等辅助车间外,涉及到所有主要生产车间,停工
检修装置34套,以及供排水厂、热电厂相关的部分装置,是炼油区域历史上规模最大、时间跨度最长、施工项目最多的一次
检修,管理难度可想而知。
与此同时,此次
检修是在炼油装置连续运行四年的背景下进行,长周期运行积累的问题隐患众多,能不能彻底治愈“伤病”,恢复“健康体魄”,将直接影响下一个周期的安全平稳运行。
齐鲁石化成立了
检修改造领导小组,下设
检修统筹管理组、工程统筹管理组等六个专业组;炼油厂3月份成立
检修指挥部,下设开停工组、工程调度组、工程质量检查组等14个职能组,为
检修提供了强有力的组织保障。
精准:
检修生产同步施策
此次
检修所需物资多达8649项,早在2019年7月,炼油厂已将长周期订货备品备件明细共计126项报送给物装中心,两家单位全力做好“采用联合”,对每一宗物资都做到密切跟踪。截止到今年9月中旬,
检修所需物资备件全部到位。
由于此次
检修停工装置多,为避免气体挥发超标,炼油厂在装置停工前,投用了8台移动式VOCs异味治理设施,该设备对回收到污油罐的高温物料采用深度冷凝和吸附技术,实现了装置退油扫线期间污油罐罐顶挥发气达标排放。
“本次大
检修还有一大特点,也是难点,在大部分装置
检修的同时还保留着一套完整的生产流程,虽然产量有所减少,但是汽油、航煤、柴油都还在正常出厂,需要提前谋划好各种物料的平衡。”公司炼油工艺专家孙立军介绍。
半年以前,炼油厂结合
检修期间的原油加工量,调整胜利原油、重油加氢原料、蜡油等大宗原料库存,及时调整加工路线和半成品的库存结构,确保生产装置“吃饱喝足”。由于两套焦化装置全部停工,焦化原料库存上涨非常快,虽然在停工之前已经将原料降到最低,但是“噌噌”上涨的液位依然难以控制。怎么办?“炼油厂将最重的组分多产沥青;协调胜利油的进厂量,从源头上降低焦化原料的产生。”孙立军与调度科的员工们一起,商量出最佳对策。
炼油厂针对边生产边
检修的车间,严格安全管控,两套装置之间采取硬隔离,外来人员一律不准进入生产装置。
引领:党旗飘扬在最艰苦的地方
面对
检修关键时期的考验和挑战,炼油厂党员干部员工统一思想、迎难而上、攻坚克难,爆发出强大的战斗力。“亮身份、树形象、作表率”主题实践得到进一步深化。在此次大
检修过程中,鲜红的党旗、突击队队旗一直飘扬在最艰苦的地方。
“这样的党员活动有意义。”10月13日,在炼油厂第一油品车间凝缩油罐清理现场,“罐底除积垢,党员见行动”主题党日正在进行。车间主任李延东毫不犹豫第一个钻入罐中,与后续进入的党员骨干一起,蜷缩在内径最大只有1.5米的罐内,挥舞铁锹,奋战7个小时,清理出油泥80余袋。
检修帷幕拉开后,炼油厂各党支部结合
检修实际,围绕
检修重点项目研讨落实具体措施,陆续开展主题党日活动,助力
检修顺利进行。连续重整车间党支部聚焦重点、难点项目开展主题党日,顺利完成铂金属催化剂换剂任务,有效回装价值3192万元的铂金属催化剂;硫黄二车间党支部面对生产、
检修双线作战的压力,和研究院石油加工所党支部开展共建活动,研讨装置绿色停开工、烟气一氧化碳超标治理、烷基化废酸焚烧工业应用试验等课题,并到生产、
检修现场进行指导,取得明显效果。
大
检修中,炼油区域相关单位紧锣密鼓准备、运筹帷幄组织,涌现出宁愿推迟手术也要坚守
检修一线,绑着护膝每天行走3万步的最可爱员工;忍着腰痛奋战7天7夜,每天塔上地面来回上百遍的最强党员班长无数的他们和她们,舍小家为大家,忘我付出,打赢了史上最“硬核”大
检修攻坚战。