截至12月8日,
塔里木油田常态化开展老油气综合治理效果明显,两年多时间里,塔里木恢复产能原油46.7万吨、天然气30.9亿立方米,相当于新增一个300万吨级的大油气田。塔中45-H1井“沉睡”6年,经科研人员“妙手回春”,如今已变成高产井。
塔里木油田油气开发所处环境地处沙漠、戈壁,老油气区经过十多年开采,因含水上升导致递减加快。
塔里木油田树立勘探开发“工厂在地下”的理念,深化开发规律研究,精细开发管理调控,加强新技术推广应用,在“贫油区”中寻找“富油层”,以空前力度展开方案研究、论证、实施,其覆盖所有已开发老油气田,全方位加大躺井、低效井治理规模,重构合理的开发秩序。
打好老油气田综合治理会战,是
塔里木油田降低自然递减率、提高采收率的硬任务。从2018年下半年开始,
塔里木油田上下按照老油气田综合治理“四清楚一具体”的要求,强化“四统一、二靠前、一集中”组织模式,优化组建“26+13”个工作组,在轮南、哈得、克拉等老油气田多维度实施治理,有力推动老油气田科学开发上水平,使一批老井重现青春。
创新注气提高采收率技术,东河1石炭系采用注天然气辅助重力驱开发,3年不增一口新井,依靠注气驱油14口受效单井产量翻番,2口井日产量重回百吨。这一方法不仅使东河1油藏实现14万吨7年长期稳产,更使得综合递减和含水率明显下降,让油藏寿命再延长20年以上。
塔里木油田碳酸盐岩油藏高产不稳产,寿命一般3至5年。如何确保碳酸盐岩油井见效快,稳得住?
塔里木油田经过“一井一法、一藏一策”多套方法探索,把住了每口油井的习性,形成针对不同类型碳酸盐岩老油藏多元化注水注气、气举采油、关井压锥等指导性上产策略,综合递减率从20.9%下降至13.6%,低效井和零贡献井的数量持续减少。
塔里木油田常态化开展综合治理打了一场漂亮的翻身仗,开展两年多来,老油气田稳产能力持续增强,累计实施的338口躺井、低效井得以医治成功“复活”,综合递减率由13.1%下降至9.8%,主力气田负荷因子逐年下降,均创历史最高水平,在油藏开发中发挥了龙头作用,进一步筑牢了上产根基。
当前,
塔里木油田正在冲刺3000万吨的关键期,老油气田“压舱石”作用成绩斐然,活力显现。今年年初以来,
塔里木油田采取动态与静态、地质与工程、效果和效益相结合的办法,改进措施工艺流程、优化设计,推动开发管理水平再创历史新高。