近日,检安公司积极响应
中韩石化大
检修指挥部提出的“四个进步”要求,主动开拓思路,配置高科技装备,检维修质量和劳动生产率得到显著提高。
在铁路鹤管吊装现场,一台蜘蛛吊竖立在两条狭窄的铁轨之间,轻盈的吊臂旋转自如。几分钟的时间,一台鹤管便从平台上整体吊落至地面。现场人员对蜘蛛吊的高效率和实用性啧啧称奇。维护四班班长钱鹏飞感叹道:“以前
检修鹤管,事先需要搭设
检修平台才能开始施工,至少需要2天才能吊下一台。现在利用蜘蛛吊,一天就可以吊下6台,而且安全风险大幅降低。”安全高效的蜘蛛吊,节约了
检修时间、人力和物力。
在炼油三部
检修现场,激光镗孔仪在聚丙烯挤压造粒机EX801上的首次使用,取代了传统的“拉钢丝法”找镗孔,反复手工测量的工序省了,时间省了,找镗孔值的精度却大幅抬高,保证了
检修质量。
经过四年的高温运行,松动汽轮机和压缩机的汽缸螺栓一直是机组
检修中的“硬骨头”。一根加力杆,没有三五个人一起使劲,咬死的螺栓还真松不动,需要耗费大量的人力和时间。本次大
检修,检安公司全面推广使用液压力矩扳手,只需要2个人配合,机组的大盖就被轻松揭开了。
激光切割工艺主要可以利用激光准确地切割复杂形状的坯料,所切割的坯料不必再作进一步的处理。大
检修前,全厂近2300块盲板,大量工程所需垫铁以及阀门
检修所需铭牌等急需加工。在公司现有的机加工能力有限的情况下,转动设备专业分公司积极寻找社会资源,将部分机加工任务社会化。利用激光切割技术,以往需要几周才能完成的任务,在很短的时间内就全部完成,极大提高了机加工的精度和效率。
高压水清洗是世界公认的最科学、经济、环保的清洁方式之一。这次大
检修,检安公司利用高压清洗水在
检修现场对设备转子、压缩机隔板和油冷器等进行清洗,再也无需将设备转运到清洗场了。即节约了转运时间,又无需吊装专场,安全风险也大幅降低,可谓是一举多得。
此次加裂反应进料泵P6102A委托合肥华升进行国产化改造。在
检修厂房,测绘人员正利用三维扫描仪对外形复杂的透平外壳进行扫描,不一会,一张清晰的三维图便逐渐呈现在电脑屏幕上。省去了繁琐的描图绘图时间,精度反而更有保障。
如今,在检安公司转动设备专业
检修作业现场,已看不到繁忙地出力干活、热火朝天的景象。以往
检修时大锤“叮叮咚咚”的敲打声已不可闻,一切工作都在繁忙有序、安静地进行,但在高科技装备、新工艺、新技术的助推下,
检修人员干活的效率更高、质量更好。