今年来,
茂名石化紧紧围绕服务“六稳”“六保”大局,坚持以持续攻坚创效行动为抓手,扭住完成全年效益目标任务不放,积极推进系统优化,持续深化精细管理,努力提高
乙烯装置优产能力,实现增产增效。截至11月16日,今年累计生产
乙烯103.61万吨,完成全年产量目任务的95.93%。前10月
乙烯装置高附能耗同比下降0.56个单位,损失率同比下降0.03%,为打赢全年效益收官战奠定了坚实的基础。
强化技术攻关,实现增产增效
为落实公司持续攻坚创效目标,
茂名石化裂解装置紧盯每个细节,积极想方设法解决系统产品损失大的难题,在提高
乙烯装置优产基础上技术攻关,实现增产增效。他们深入研究系统,发现2#装置EB-490BX高压甲烷返回VB-301入口线管径10寸,通过手阀控制无法实现精准调整,经常出现开度过大,导致裂解气压缩机出口压力过高,制约装置投料负荷。为此,该车间提出增加循环甲烷线调节阀的技改项目,实现精确控制,既避免了裂解气压缩机CB301出口压力过高,又可以动态实时调整,大大减少了脱甲烷塔顶的
乙烯损失。通过攻关后,2#裂解装置
乙烯损失可以降低0.1%,每月可实现增创效益99.13万元。
加强优化操作,实现挖潜增效
今年来,
茂名石化以开展“百日攻坚创效”、“持续攻坚创效”活动为平台,聚焦
乙烯装置各项主要技经指标,积极推进系统优化操作,全力以赴深挖装置生产潜能,实现增效创效。10月1日,
茂名石化裂解装置工艺员杜万舰牵头,与裂解四班压分班长彭永喜共同深入研究系统。他们一边摸索一边总结讨论,通过整个夜班不断努力地优化调整,终于成功解决了
乙烯损失大的难题,
乙烯损失从2.22%下降至0.91%,每小时可增加0.64吨
乙烯产量。
10月14日,裂解二班1#分离主操梁康主动思考,通过不断优化系统操作调整,逐步将制冷压缩机C400转速提高2000RPM,优化调整后冷箱顶部的
乙烯损失比接班时下降2.3%,脱甲烷塔T-420顶部
乙烯由接班时的0.152%降低至0.029%,在系统负荷不变的情况下,每小时可增加
乙烯产量1吨,及时堵住了效益流失点。
开展劳动竞赛,全员参与做大
乙烯产量
为更有效提升装置优产能力,最大化做大
乙烯产量,
茂名石化深入开展以班组为单位的 “优化操作”、“双烯产量竞赛”评比活动,激励职工全员参与,推动车间优化工作实现“上下同热”、“上下更热”。职工在优化工作方面做出突出贡献后,车间及时张榜公告,通报表扬,让职工扬名得利。在竞赛机制的激励下,裂解车间更多的职工积极为提高产品收率和做大
乙烯产量建言献策,有效提升了装置产能,实现满负荷生产。9月18日夜间大雨,1#裂解装置急冷水温度下降,裂解三班值班长董军飞立即抓住机会堵住效益流失点,组织分离主操通过开大1#2#丙烯互送线、精心调整丙烯精馏系统参数、现场调整急冷水温度等措施,降低了1#装置丙烯损失,同时积认真调整两套裂解系统,提高了负荷3t/h,又成功提升了丙烯产量0.4t/h。(
茂名石化 周芳)