“我们将为生产装置和企业不断注入‘绿色动力’,生产的每一吨产品都让它具有‘绿色颜值’和‘绿色气质’。”绿色基层创建以来,
齐鲁石化烯烃厂
裂解车间按照绿色企业行动计划实施方案,有序推进能效提升、节能减排和标准化创建等工作,成效显著。今年,顺利通过
齐鲁石化绿色基层创建复核。
能效提升—注入绿色动力
“ 排烟温度107度。”11月10日,在烯烃厂
裂解车间主控室内,班长沙良富和主操贾大光在操作台前,密切关注着屏幕上的各项参数。“检修改造后13号
裂解炉,排烟温度由原来的150度左右下降到现在的不到110度。”沙良富讲,这在之前是难以做到的。
“检修完成后,经专业部门检测,热效率提高了百分之二,仅从燃料气节省方面测算,日降本创效在2万元以上。”
裂解车间主任冯丙坤说,降低
裂解炉排烟温度,节省燃料消耗,提高热效率,是烯烃厂绿色行动“能效提升”计划中的重头戏。
裂解车间是烯烃厂的龙头车间,有15台
裂解炉,年产乙烯80多万吨。在绿色行动中,持续开展节能技术改造,依托集团公司相关技术单位,对
裂解炉实行节能改造,改造后的
裂解炉热效率由89.3%提高至93.6%,在石脑油工况下,热效率由90.2%提高至94.9%,运行周期同比延长20天,年节约烧焦时间约91小时。
与此同时,推广应用永磁调速等成熟技术,降低设备电耗,优化各大机组抽汽、复水调整方案,稳定机组运行,根据蒸汽负荷、装置负荷及
裂解炉切换周期,合理调整GB201、1201复水量,降低超高压蒸汽消耗量等措施,同步实施,齐头并进。
9月21日-23日,经中国石化加热炉检测评定中心长岭站现场检测评定,乙烯
裂解炉加权热效率达到93.17%,同比提高了0.36个百分点,创历史最好水平。
对标对表—向先进标杆看齐
“以前,
裂解炉烟气排放时常超标。”该厂主管环保工作的副科长贾克让说,由于其工艺复杂,影响烟气排放浓度因素众多,达标排放非常困难,通过对
裂解炉低氮燃烧器实施技术改造,
裂解炉日均值100%达标,但小时均值超标频率仍居高不下。
机器做不到的事情靠人去做,在
裂解炉燃料切换时,靠一线人员精细化操作,最大可能降低
裂解炉波动,从而避免烟气氮氧化物浓度瞬间超高。“现在烟气的小时均值超标从原来的每个月几十次,降到现在个每个月不到2次,实现了质的飞跃。”
在对35个芳烃有机储罐呼吸尾气治理中,厂安全环保科同
裂解车间一起,对标国内先进,实施“一罐一案”,实现了在不影响任何一股物料进出的条件下储罐的倒空、动火。“此项目每年可减少非甲烷总烃排放18吨,并回收利用其中的15吨。”
裂解车间副主任崔奎林算了一笔账。
针对现有燃料气压缩机负荷不能满足要求,造成部分低压甲烷放火炬等问题进行技术攻关,新增加一台6000m3的火炬气回收压缩机,原放火炬燃烧处理的低压甲烷全部实现回收,每年创效380多万元。
“10月16日,车间又新上两千立地池新型VOCs吸附设施,采用‘深冷+催化氧化+吸附’技术,将废气中非甲烷烃含量治理至低于30ppm。”崔奎林说,目前处于国内领先。
标准化创建—刷新绿色新颜值
“蓝天白云下,焕然一新的储罐、银光闪闪的装置、纵横交错的管线,靓丽醒目,每次巡检都想在装置区内多待一会。”10月1日,今年新入职员工苏凯跟随师傅于健在装置区巡检,他为自己能在这里工作感到由衷自豪。
绿色行动以来,
裂解车间以创建“无泄漏装置、无异味厂区、花园式工厂”为目标,率先打造“标准化泵区”“标准化管廊”“标准化罐区”,乙烯装置产品罐区成为公司第一个标准罐区。随后,该车间按照公司现场标准化建设工作方案要求,以油品、
裂解两个罐区挥发性气体治理治理为突破口,全面推进标准化罐区建设,多维度深入开展绿色企业创建,“绿色颜值”不断刷新,“绿色气质”持续增加。
“通过公司复核只是开始,不是结束,创建永无止境。”冯丙坤说,接下来他们还有更多的工作要做,有更高的目标要实现。