在大干四季度的吃劲关头,
茂名石化干部员工紧盯全年目标,奋力拼搏,加强装置安全平稳生产,积极推进系统优化,全力以赴做大
乙烯产量。10月份,
茂名石化生产
乙烯10.18万吨,同比增长0.2%,累计完成全年产量目任务的91.06%。
严抓管理,确保装置安全平稳生产。当前,由于本周期大修延期,2#裂解装置处于运行末期,确保装置安全平稳生产是首要任务。
茂名石化一方面加强职工操作纪律管理,严查外操现场巡检、严抓主操中控监盘;另一方面加强应急演练,通过桌面推演、现场实地演练等方式提高职工应急处理能力。10月6日,2#裂解气压缩机汽轮机高压侧径向轴承温度异常上升,影响着压缩机的安全运行,裂解四班2#压缩主操陈向东将应急预案牢记于心,沉着应对,快速解决了轴承温度的难题,确保了装置的安全平稳生产,为
乙烯增产奠定了基础。
巧施技改,减少产品损失实现
乙烯增产。为落实公司持续攻坚创效目标,
茂名石化紧盯每个细节,积极想方设法解决系统产品损失大的难题。他们深入研究系统,发现2#装置EB-490BX高压甲烷返回VB-301入口线管径10寸,通过手阀控制无法实现精准调整,经常出现开度过大,导致裂解气压缩机出口压力过高,制约装置投料负荷。为此,该车间提出增加循环甲烷线调节阀的技改项目,实现精确控制,既避免了裂解气压缩机CB301出口压力过高,又可以动态实时调整,大大减少了脱甲烷塔顶的
乙烯损失。通过优化后,2#裂解装置
乙烯损失可以降低0.1%,每月可增加效益99.13万元,为公司持续增创效益。
积极优化,堵住效益流失点实现增产。
茂名石化化工分部裂解车间以开展“持续攻坚创效”活动为平台,聚焦
乙烯装置各项主要技经指标,积极推进系统优化操作,持续深化精细管理,努力提高
乙烯装置优产能力,实现增产增效。10月1日,裂解车间工艺员杜万舰、裂解四班彭永喜深入研究系统,通过整个夜班不断优化调整,解决了
乙烯损失大的难题,
乙烯损失从2.22%下降至0.91%,每小时可增加0.64吨
乙烯产量。10月14日,裂解二班主操梁康主动思考,通过优化系统冷量分配,逐步提升制冷压缩机C400转速提高2000RPM,优化调整后
乙烯产量每小时可增加1吨,及时阻止效益流失点,为持续攻坚创效贡献力量。