“永页5-3井,全部43段,顺利结束。”
10月29日下午17时18分,中国石化
西南石油局石油工程技术研究院的技术人员从永页5-3井施工现场传来振奋人心的消息,短短几个字,意味着全通径无级滑套系统一体化建井技术首次在深层
页岩气试验获得成功,迈出非常规气开发的重要一步。
为了探索深层
页岩气效益开发建井模式,
西南石油局在中浅层一体化建井技术成功推广的基础上,首次在永页5-3HF井进行了试验。
针对该井储层埋藏深、温度高、水平段长管柱下入难度大等问题,
西南石油局石油工程技术研究院通过组建包括地质、钻井、完井、酸压、管具、油化的一体化建井攻关团队,进行了全过程、全专业的技术攻关。
工具上,在73和89型工具规模化应用的前提下,升级、改造无级滑套结构,研制出满足大排量、抗冲蚀的101型无级滑套,编制了作业指导书和应急处置方案。钻井上,着力
页岩气井工程地质特点,发挥方案设计和工程地质一体化优势,优化井身结构,缩小井眼尺寸,优选钻井实施参数和钻具组合,实现了上部井段提速20%、优质储层钻遇率100%精准导向、三开小井眼高泵压安全施工、高质量固井施工等突破。完井上,为了解决小井眼、长裸眼段、多滑套管柱下入难题,立足于通井管柱结构的优化模拟和差异化扶正器设计等保障性措施,实现了完井-压裂-测试管柱一次性下入到位,创造单井井下工具下入最多施工记录。压裂上,探索“单段单簇”方式下的体积压裂分段改造模式,确保各簇都得到有效改造,以期实现提高压裂缝高和裂缝复杂性达到提高有效改造体积和EUR目的。
10月13日至29日,永页5-3HF井成功实施43段“单段单簇”分段体积压裂施工,创造了全通径无级滑套分段压裂分段数最多记录。该井入地总液量32402.8立方米,入地砂量1937.2立方米。现场试验表明,压裂滑套100%成功开启,工作状态稳定;大排量“单段单簇”压裂有效提高加砂能力,最高砂比达17%、综合砂比达6.51%,相较于邻井永页5-2HF井综合砂比提高94%。
永页5-3HF井先导试验的成功实施,为一体化建井技术在深层
页岩气的探索积累了宝贵的经验,也为钻完井及储层改造方案下一步的优化调整提供了重要的参考。