扬子石化炼油厂经过努力,10月下旬,成功完成了催化裂化车间
气体分馏装置水解脱硫剂更换,并一次投用成功。此举消除了装置隐患,确保了丙烯高产稳产,提高了装置效益。
气体分馏装置是炼油厂的主要装置,主要生产高附加值丙烯产品。在目前生产负荷下,每天可创效210余万元。然而,
气体分馏装置的水解脱硫剂A系列已经达到使用周期,存在质量隐患,需要对水解脱硫剂进行更换。
当前正是“持续攻坚创效”行动的关键时期,
扬子石化大干四季度,向完成年度目标任务冲刺。在确保安全的情况下,炼油厂努力缩短卸剂装剂时间,争取早日完成换剂工作。
该厂实施网格化管理,落实责任。车间成立了由车间领导为小组长的网格管理小组,从卸剂、装剂方案入手,组织专业技术人员对照以往工作,讨论确定工作进度表,每一个步骤每一道程序都明确到人,做好检查验收和把关。
持续优化工作方案。为了缩短工作时间,车间与时间赛跑,跟时间要效益。及时优化了卸剂、装剂的流程,由逐个罐子分步进行到两个罐子同时实施;与此同时,优化了施工时间,由白天作业到24小时持续作业,增加了施工力量和吊车等工器具的配置。
发挥党员骨干力量。车间党支部成立了卸剂、装剂突击队,24小时坚守现场。党员穿梭在三层平台之间,对进入受限空间作业人员做好管理,作业区域狭小,作业人员困乏的情况做好提醒,确保施工安全。党员骨干进入罐子把控水解脱硫剂装填质量,对瓷球高度和滤网的铺放问题进行及时纠偏。
经过上下一起努力,炼油厂克服了下雨天气影响,昼夜奋战,提前2天完成水解脱硫剂进行更换,并一次投用成功。