茂名石化化工分部聚烯烃运行部坚持“顶格优化创效”,主动加快创新创效步伐,集中大智慧,善用小巧思,以“严细实”狠抓责任落实,着力解决装置生产痛点、难点和瓶颈点问题,有效提升装置设备大机组运行“健康指数”,全力冲刺年度奋斗目标。
为提高大机组运行安满优运行水平,运行部成立关键机组长周期运行攻关小组,每周定期召开专项攻关碰头会,讨论并持续优化关键机组控制参数与技改技措策略,针对挤压机长周期运行存在的瓶颈、难点、隐患等进行全面分析,对运行风险进行动态评估,优化挤压机日常巡检维护管理,对运行参数进行动态分析,及时制定“一机一策”管理方案,确保挤压机运行状态最优,延长关键机组连续运行周期。
2号
聚丙烯装置在生产高融指薄壁注塑牌号PPD-MT60时,挤压机运行参数波动大,切粒困难,挤压机长周期运行面临巨大挑战。
聚丙烯装置区攻关组靶向用力,优化装置排产计划,按阶梯性进行高低融指牌号生产,有效缓解牌号切换过程中融指跨度过大对挤压机切粒的负面影响,消除因下游堵料造成的设备停车问题。针对片料或者丝料堵塞下料问题而触发联锁停车难题,攻关组通过对粉料下料计量称测量轮进行设备技术改造,解决了该项问题,顺利完成近2000吨产品的生产任务。此外,该装置区还改进了挤压机滤网型式,进一步降低制品晶点,改善三元产品的质量,获得客户的一致认可。
全密度装置近期试产茂金属产品,产品的熔融指数范围从0.5g/10min到50g/10min,跨度非常大,挤压机操作难度大幅增加。为了确保挤压机的正常运行,攻关组针对工艺操作、挤压机各部位的维护及特护部位制定了措施,通过优化切换过程的操作步骤、对机组关键部位进行特护监测等措施,顺利完成各牌号生产任务,如期生产出高质量的产品。
三季度,聚烯烃运行部已开发新产品5个,产品产量累计超33.3万吨。该运行部通过多项措施强化了大机组的管理力度,1#
聚丙烯装置挤压机B线、2#
聚丙烯装置挤压机、高密度装置挤压机、均刷新了自身长周期运行记录。