齐鲁石化烯烃厂把
节能减排创效作为攻坚创效和绿色企业创建的重要组成部分,对表对标、优化创新,坚定不移推进,走出了一条能耗排放做“减法”、发展效益做“加法”的新路子,努力探索可持续发展道路。8月份,节能4418吨标油,4-8月累计节能7498吨标油,创效1500多万元,在公司名列前茅。
对标对表 精准施策抓落实
“下一步节能重点在裂解炉热效率提升和蒸汽优化两个方面。” 9月10日,在烯烃厂经济活动分析会上,主管节能工作的副经理唐迪平在总结安排工作时讲到,目前他们正在对行动开展以来节能创效情况进行全面梳理和总结,制订下一步节能计划。
攻坚创效行动开展以来,烯烃厂按照公司的整体部署和要求,第一时间进行部署落实,成立了节能降耗领导小组,完善相关规章,明确责任,量化管理。对照“任务表”、“时间表”,精准施策,狠抓落实。
对标先进企业,学习节能工作经验,梳理典型案例,研究可行性方案。从技术改造、装置运行优化、设备能效提升、蒸汽系统优化等方面确定专项课题,组成项目团队,深挖节能潜力。
各基层车间结合各自生产实际,依据厂部下达目标分别制定工作清单,落实责任,确定时间节点和工作内容,指定跟进负责人,与开展装置能效对标达标相结合,实现了全过程、全方位节能优化。行动推进过程中,生产技术科加强指导、督导,全力推进目标完成。
优化创新 助推节能创效益
“开车投用4个月来,经测算装置能耗降低35%左右,每月可节省495吨标油。”9月11日,在烯烃厂芳烃车间前,主任李晨介绍说,第三裂解汽油加氢装置在节能改造中,不断创新,通过增加二段进料加热器、设置进料预热器、采用热高分技术等,解决了燃料加热炉不能低负荷调节等问题,蒸汽消耗降幅效果显著。
裂解炉是耗能大户.为此,烯烃厂加大对裂解炉节能提效专题技术攻关力度,依托中石化相关技术科研单位,对裂解炉实施节能技术改造。1号裂解炉经过施工改造,投油后运行工况得到改善,投油负荷增加,运行周期延长,热效率提高,单位能耗降低。
“目前运行正常,排烟温度降低87℃。据测算,于改造前满负荷时相比,每月燃料气节省超过110吨,超高压蒸汽产量增加超过1200吨,增效超过50万元。”裂解车间主任冯丙坤算出了一笔精细节能帐,在裂解加氢尾油工况下,热效率由89.3%提高至93.6%,在石脑油工况下,热效率由90.2%提高至94.9%,燃料气量8月节省143吨。
与此同时,烯烃厂对排烟温度居高不下13号裂解炉和3号裂解炉实施检修改造,在不改变换热面积和裂解炉正常运行的前提下,对翅片管进行重新排列,降低管与管之间的高度,减少其在炉内的占用面积,增大原料预热模块翅片管间隙,加快烟气流通速度,增强换热效果。改造完成投用后,经公司专业部门检测,13号裂解炉热效率提高了两个百分点,仅从燃料气节省方面测算,日降本创效超过2万元。3号炉投用后,投油负荷由原来的20吨/小时提高到23吨/小时,排烟温度由原来的210度左右降到130度左右,热效率提高了近5个百分点。
研判市场 全面做好能耗平衡
近期,受市场变化影响,甲苯生产计划较低。芳烃车间依托“李晨劳模创新工作室”,在“效益洼地”上围绕节能降耗动脑筋、想办法,确立了阶段性节能降耗思路。
8月份,芳烃车间优化装置生产方式,上半月提高抽提装置一、二分馏单元的生产负荷,提前12天顺利完成甲苯生产任务。此后,车间果断停掉了二分馏单元,通过提高一分馏负荷来保证下游装置运行。
“据测算,二分馏停工期间每小时可节约中、高压蒸汽近10吨,实现月增效30多万元。”李晨介绍说,他们还通过优化二、三汽油加氢装置和三套抽提运行,节省中压蒸汽和用电量等,实现增效超过300万元。
与此同时,生产技术科对全厂蒸汽系统进行优化,根据季节变化特点,全面做好蒸汽平衡,8月减少蒸汽消耗2160吨。