近日,由
华北石油工程公司西部分公司90105HB钻井队,施工完成的顺北55X井,继以8725米刷新亚洲陆上定向钻井最深纪录后,在施工作业中,再创定向井139.7毫米无接箍生产尾管下深亚洲新纪录。
顺北55X井是集团公司部署在塔克拉玛干沙漠腹地的一口超深探井。该井超深、超高温、超高压等地质难题,时刻威胁着钻井施工安全生产。
华北石油工程公司西部分公司发挥设备、人员、技术、管理优势,通过加强现场安全管理,强化技术创新,实施精细化成本管控,有效保障了钻井施工效率效益稳步提升。
强化安全管理,保障安全生产
承接顺北55X井钻井施工任务后,该公司集结具有12000米钻深能力的90105HB钻井队设备、人员,发挥其深厚的深井、
超深井钻井施工经验,精心组织施工。
针对顺北55X井裸眼井段长、井壁不稳定、多套压力系统并存等实际困难,西部分公司生产运行中心,组织安全、技术、泥浆专家成立技术攻关团队,整理分析临井资料,分析比对出入井钻头磨损原因,与钻头服务厂家沟通交流,定制个性化钻头,有效保障钻井施工安全生产平稳有序。
现场工作中,该公司组织生产技术专家、基层负责人通过签订《单井承包协议书》,明确权利与义务,压实安全生产、创新创效责任;90105HB钻井队按照该公司“一井一案、一层一策”的要求,严格按照施工技术方案,精调钻井参数、优化泥浆性能、优选钻具组合在保障井下安全的前提下,做好提速提效工作。
对于下套管、换装井口、管线试压等特殊作业环节和关键施工节点,该公司组织专家采取驻井指导的方式,进一步加强现场安全管控、技术指导,有效保障了现场施工安全生产平稳有序。
强化技术管理,引领提速创效
该公司深井
超深井技术中心定期邀请国内外钻井技术专家,组织开展技术论坛,针对顺北油田可钻性差,井漏、掉块等复杂情况频发,严重制约施工效率提升等课题展开交流研讨,加强地质设计预测资料分析研究,总结提炼成功经验,提升技术管理人员业务水平。
为了减少顺北55X井四开漏失及井壁失稳风险,90105HB钻井队使用新型钻井液体系,有效封堵微裂缝和对泥岩强抑制作用,降低了易失稳地层垮塌风险,达到多元协同防塌的目的,较同类型其它井节约钻井周期11天。
他们还首次在顺北55X井近8000米井段,大胆采用双筒取心,一趟钻取心进尺13.48米,心长12.81米,收获率95.03%,节约施工周期108小时。较好的解决了超深探井常规单筒取心趟数多,效率低,周期长等严重制约顺北区块提速提效难题。
同时,为克服顺北55X井五开定向井段地层上部掉块严重,定向施工困难,无法满足正常钻进要求难题。该公司发挥低粘高切钻井液体系良好高温沉降稳定性,确保了长水平井段高效携砂和起下钻井眼通畅,节约施工周期54小时。
强化物资管理,助推节能降耗
钻井施工中,90105HB钻井队根据公司、项目部下达单井成本考核指标进行了细化分解,强化全员成本管控,严格月度材料计划审核。他们还结合自身实际,将钻头、泥浆、油料作为节能降耗的重点,提前制定细化物资消耗计划,通过优选使用PDC钻头、采取钻头承包、优化单只钻头螺杆行程进尺、精心策划每一趟钻等精细化技术措施,共计节约螺杆钻头费用40万元。
该公司还发挥区域兵团作战优势,统筹协调物资调配,实现节能降耗。顺北55X井作业中,90105HB钻井队从兄弟单位倒运大比重储备浆450方,在大幅缓解兄弟单位泥浆处理压力、降低配制钻井液员工劳动强度的同时,节省成本90余万元;将柴油发电机组改造成燃气发电、燃气供暖机组,每天节省燃油和设备磨损费用成本1.3万元,全年节约施工成本300余万元。
同时,为进一步压减生产施工辅助时间,90105HB钻井队党支部带领生产技术骨干,在疫情防控、清罐、配浆、下套管等急难险重工作中,发挥示范引领作用,激发员工安全生产热情,为钻井施工提速提效夯实基础。