9月6日,经过为期半个月的施工安装,
扬子石化7座液体码头的7个阀室和趸船上
金属软管全部加装了新型防甩脱金属卡箍,消除了
金属软管吹扫作业时的安全和环保隐患。
扬子石化液体码头装卸船作业频繁,为保证产品质量,同时防止物料管线充液有泄漏下江的风险,每一艘船舶完成装卸作业后,都需将物料管线内的油品吹扫干净。吹扫流程是用
金属软管引入氮气连接到物料管线上,将油品吹进船舱或者储罐,吹扫一次就要连接和拆卸一次。高频次拆装氮气吹扫软管,接口处磨埙严重,原先的橡胶卡箍上不紧,吹扫作业时会发生氮气泄漏和软管“甩龙”现象,危及到作业人员的人身安全。
属地单位贮运厂液体码头作业区通过HAZOP(安全隐患和操作风险)分析,识别出这一隐患,决定采取新的办法解决这一难题。作业区技术人员到临近的码头参观学习,发现有一种带锁链的金属卡箍非常实用,既耐磨又牢固,还能有效保护
金属软管。作业区指定专人负责这项整改工作,成立整改项目组,提出“三要一确保”要求:整改工作要快,备品质量要高,卡箍安装要牢,确保职工人身安全与生产安全。
7座码头7个阀室和趸船上
金属软管总数上百根,这些软管的直径又不一样,项目组首先对所有
金属软管进行测量、编号、归类、统计,绘制加工图,联系厂家进行加工。他们将这种新型卡箍命名为“接口防脱器”。防脱器的外圈材质为304不锈钢,每节
金属软管上安装两个卡箍,分别固定在氮气吹扫口与物料管线接头处,中间用一根带有锁扣的链条连接,起到方便拆装和防治卡箍脱落的作用。防脱器的内圈材质为高密度橡胶,可以实施高效密封。
9月6日完成整改后,经过吹扫测试,这个新型
金属软管接口防脱器,外强内韧,能够确保操作工在氮气吹扫作业时,不漏气、不脱口、不甩尾,达到了码头作业安全环保的要求。