截至7月底,
广州石化1号重整装置重整氢气增压机安全平稳连续运行5个月,标志着
重整反应空冷器技术改造取得成功。
由于原料性质变化,液化气组分增加,加上装置一直保持高负荷运行,
重整反应空冷器处理能力不足,导致部分轻烃组分气相不能冷却成液相,进入氢压机增压才成为液相,并出现结焦,造成氢压机出现异响,机体振动值也偏高。
为确保氢压机的安全运行,该装置除了加强机组特护外,还制定了每3个月停运一台检修,另一台运行维持装置运行的特护方案。
“每次停机检修需要用时6天,装置生产负荷须从100%降至75%,导致汽油及氢气产量下降,导致装置效益流失。
“既花钱又费劲,这笔账越算越窝心。”装置工艺主管黄冠云敲着计算器心痛地说。
为解决这个问题,装置通过反复评估和论证,最终采用成本费用低、可行性高的技术改造方案:给空冷器管束增配一套由18喷嘴组成的喷淋雾化器,由原来的干式空冷器升级为干湿两式空冷器,提高空冷器换热效率。
经过技术改造的空冷器投用后,空冷器冷后温度从49摄氏度降低至42摄氏度,氢压机进气组分中轻烃含量由6%降至3%,异响与振动偏高的隐患得到消除,氢压机各运行参数正常。
“原计划7月份对氢压机进行检修,通过技术改造,现装置在满负荷下已安全平稳连续运行了5个月,检修期周期可从3个月延长至6个月以上,不仅确保了装置的安全平稳运行,而且节省了检修成本,增创了效益。”黄冠云说。
(黄敏清 范满清)