“现在,我们预处理进料温度由30℃升至60℃,翻了一倍。”5月18日,
安庆石化炼油二部
重整装置主管陶路路介绍热联合项目落实情况。
装置间实施热联合,以达到能量平衡和高效利用的目的,这是近年来节能降耗的重要举措之一。
安庆石化充分考虑装置间直供关系,组织流程梳理及相应改造,积极为实施热联合等项目打下基础。
“热联合对装置平稳运行的要求会更高,上下游通过直供紧密联系起来,互相影响。”负责直供
重整装置石脑油的Ⅱ常减压装置副主管汪年介绍到,他带领技术人员,反复论证热联合项目投用过程控制风险,认真梳理流程、判断存在问题、制定相关预案,积极投用过程中加强对工况的预判和分析,强化装置之间的协调和平衡,千方百计以生产稳定保证热联合项目直供平稳。
4月20日该项热联合投用以来,上下游装置运行平稳,重装装置进料温度提升1倍,燃料气耗量降低约34.78Nm3/h,能耗降低0.2kgEo/t。
除了Ⅱ常减压石脑油直供
重整装置这一项目,
安庆石化“百日攻坚创效”行动开展以来,还实施Ⅲ催化装置柴油直供RLG装置、Ⅰ常常一线直供航煤加氢、焦化热蜡油直供蜡油加氢装置等多个热联合项目,取得了非常明显的成效。此外,通过主动实施“能效提升”项目,强化装置协调优化、降低污水汽提和溶剂再生蒸汽消耗、减少污水产出和现场跑冒滴漏等具体降本措施,经过测算,4月份
安庆石化吨油动力费用仅为60.33元/吨,创下了5年来单月最好水平。