“催化反应温度得盯紧,不然就会影响丙烯收 率。”4月22日,
长岭炼化炼油二部常压催化区负责人张晓国发现影响
聚丙烯生产的关键数据小幅异常变化,立即快步来到中控室指导操作员及时调整生产。
各地医卫材料需求旺盛,
长岭炼化在完成成品油保供生产的同时,多方增产液化气。面对装置配套、设备老化等问题,他们全盘优化800万吨炼化项目,调整催化、气分、
聚丙烯等装置的产品结构、原料和催化剂配比,勤跑、细调,稳住关键部位,调优运行数据。3月以来,
聚丙烯收率同比大幅增长,确保下游生产原料足量供应和企业的创效需求。
20多米高的垂直平台每小时爬一次
“要再上去调一下阀门。”4月20日11时,
长岭炼化催化装置外取热指标有些许波动,不及时回调将影响装置平稳运行,内操陶建国再次用对讲机呼叫外操。
外取热位于装置20多米高的垂直平台上,由于处理量快速提升,一个平常不怎么动的阀门,他们当班12小时,这个平台他们几乎每小时要爬上爬下一次。
炼油项目要提高丙烯产量,先得增产液化气。在
长岭炼化,催化是增产液化气的源头装置。技术团队深入摸索该装置的运行性能,快速编制完成多产液化气运行方案,并蹲班指导班组调解各类指标。
与液化气生产关联数据足有100多个,其中某一个数据即便发生小幅变化就可能出现“多米诺骨牌效应”。为了确保安全生产,值班干部每2小时去现场查看工艺运行情况,与岗位操作人员形成网格式管控模式,及时排查各类运行隐患。
“液化气很轻,产量高,装置‘头轻脚重’,很不好开。”炼油二部班长王仙说,“即便是中午,都是吃几口饭,就要去现场调阀门。”3月以来,该装置液化气收率稳步增长。
数据合格,离控制指标有偏差就较真
“塔底数据虽然是合格的,但与控制指标有偏差,我得看下压力和回流量曲线。”4月21日,气分装置内操郭海芳接班时对交班情况较真了起来。“就只多了1个单位啊,离控制指标还远着呢!”交班人员不解。
近段时间,郭海芳每次接班除了注意查看产品质量外,还要与交班人员一个一个地对接塔底丙烯组分数据。
气分的全称是液化气分离。丙烯组分和其他产品组分质量相差无几,气分装置在高温高压提炼丙烯的过程中,如果操作不精细,很容易“溜”到其他产品中间去,从而降低丙烯收率。
为确保丙烯组分颗粒归仓,气分装置采取“抓两头、管中间”的生产管理策略,优化进料温度、塔顶压力等技术指标,制定出一套符合实际需求的新操作方法,提升装置的精细切割能力,为增产丙烯创造有利条件。同时,他们以班组为单位启动丙烯收率评比考核,调动基层班员积极参与优化操作,高产稳产丙烯。
每步操作参数控制不差分毫
“切粒机锁紧压力已接近40兆帕,启动自动开车程序。”4月22日,在
长岭炼化聚丙烯装置挤压造粒厂房里,外操罗鸣在操作盘旁,紧盯着切粒机运行向内操汇报各项参数。
“参数要精确到0.1,每步操作要控制得不差分毫!”内操叶可边看着装置控制系统不停变化的参数,边用对讲机与外操罗鸣沟通,要求盯住装置送料速度,确保高效生产。“稍有失误,就会让部分产品变成次品,要重新生产,那样就会影响
聚丙烯产量。”叶可说。
聚丙烯纤维料是主要应用于医用高端无纺布生产。
聚丙烯装置是
长岭炼化“九五”时期投建的老装置,虽然经历多次检修升级改造,但存在产能偏低、设备老旧等现象。
他们高标准做好生产技术论证和风险评估,按照生产方案分时段置换相应牌号的催化剂,科学编制排产运行方案,详细告知为基层班组“怎么干”和每步操作注意事项,全力增产
聚丙烯。